PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка

egunak95

[QUOTE=VMV007;8112143] Коптер большой, на 32 пропах! QUOTE]Ардукоптер позволяет сделать DOBECA HEXA с 12 моторами а полётный контроллер рассчитан на 14x PWM servo outputs (8 from IO, 6 from FMU) как Вам удалось накрутить 32 пропеллера на 12 моторов?

schs
egunak95:

как Вам удалось накрутить 32 пропеллера на 12 моторов?

Наверно автор имел в виду диаметр пропеллеров в дюймах.

egunak95
schs:

Наверно автор имел в виду диаметр пропеллеров в дюймах.

У меня самый большой самолёт с ДВС 45 см3 5 л.с. при 9000 об/мин имеет пропеллер 20/10, какова тогда мощь этого коптера с такими пропеллерами?

schs
egunak95:

У меня самый большой самолёт с ДВС 45 см3 5 л.с. при 9000 об/мин имеет пропеллер 20/10, какова тогда мощь этого коптера с такими пропеллерами?

Можно посчитать.
У меня, к примеру окта, на 20", 22-ые тоже пробовал. Собиралось под тяжёлую зеркалку. 11 кг полезного _груза_ носит.

Окта на 32" должна поднять нетолстого человека.

VMV007
schs:

Наверно автор имел в виду диаметр пропеллеров в дюймах.

да

Напишу чтоб все понимали, у меня 4 мотора на 100 KV, тоесть квадрокоптер! а лопасти 32 дюйма!

kasatka60:

может торможение надо настроить?

подскажите пожалуйста как ето зделать…

13 days later
DrFly

Помогите подскажите - происходит нечто странное что сам не пойму.
Собрал новый дрон весом 3 кг, сделал ему новые аккумуляторы LiOn Sony VTC6, но дрон их не выедает - потребляет порядка 50% емкости и снижается.
Лимит на посадку выставлен в 3,16 но по достижении ~3,50в под нагрузкой квадр просто перестает удерживать высоту и садится.
Ардупилот 3,05

cfero

АКБ какой конфигурации? при этом ток потребления на параллель укладывается в даташит производителя АКБ? В элементах уверены, не китайская копия? Очень похоже на нехватку токоотдачи. Я бы переставил порог по посадке на 2.8В, и выставил MOT_BAT_VOLT_MAX и MIN в соответствующие значения. Это скорректирует пиды при низком напряжении. Вряд ли поможет, но все же. А вообще, 3.05 динозавр, попробуйте хотя бы 3.4.Х

kasatka60

Самое банальное - не стоит ли посадка при низком напряжении?

cfero:

А вообще, 3.05 динозавр, попробуйте хотя бы 3.4.Х

Если там апм, то максимум 3.2.1

DrFly
cfero:

АКБ какой конфигурации? при этом ток потребления на параллель укладывается в даташит производителя АКБ?

6S2P Sony 18650VTC6 по даташиту до 30А, до 20А долговременно. Оригиналы вроде покупались в чипдипе, были и подделки из другого места, но те сразу ток не отдают
Рабочий ток висения дрона ~20А по 10А на банку - тянуть должно на ура.

cfero:

и выставил MOT_BAT_VOLT_MAX и MIN в соответствующие значения.

Спасибо.
Похоже что собака порылась именно тут 😦
Не знаю с какого перепуга, но MIN стояло в 3,41, откуда оно там такое взялось я ХЗ

Подкорректирую и проверю.

kasatka60:

не стоит ли посадка при низком напряжении?

стоит 3,16, но при 3,40 он уже не летает в том то и прикол

cfero
DrFly:

но при 3,40 он уже не летает в том то и прикол

напряжение, когда коптер уходит в посадку вы смотрите по логам или по ОСД? Не может быть такого, что ОСД некорректно отображает напряжение? Честно говоря, давно не имел дела с классическим пиксом, после выхода прошивки под f405CTR летаю только на них.

DrFly
cfero:

напряжение, когда коптер уходит в посадку вы смотрите по логам или по ОСД?

Со внешнего поверметра сидящего напрямую на акке.
Это напряжение под нагрузкой в полете.

cfero
DrFly:

Это напряжение под нагрузкой в полете.

сравните его показания с логами, мне кажется, что в этом проблема. ПК видит другое напряжение

ну или скинте лог полета на яндексдиск или аналог

Ну или сами откройте лог в МП и там галки на 2 параметра BARO-ALT и BATT-VOLT и увидите на каком напряжении начинается посадка

DrFly
cfero:

сравните его показания с логами, мне кажется, что в этом проблема. ПК видит другое напряжение

поправил MOT_BAT до 24,0/16,0
все равно
в логах он садится на 3,45в, в реальности по внешнему датчику на 3,5, когда уходит на посадку потребляет ток ~22A по внешнему датчику
Файлсейв на 2,8в на посадку, на 3,0 на пищалку.

Ниччегонепонимаю (с) колобки

jeka101

Как в пиксе задать скорость спуска?
Использую qgc.
Если в mp знаете как то скажите. Я чегото не нахожу.
Стоит 1м/с, это слишком медленно, нужно хотя-бы 2-3м/с.

Роман1971

Там две скорости снижения. Одна начальная до 10 м примерно, потом финальная - до касания. Вот финальную, та что LAND_SPEED просто я бы не стал править…

LAND_SPEED: Land speed
The descent speed for the final stage of landing in cm/s

Increment Range Units
10 30 - 200 centimeters per second
LAND_SPEED_HIGH: Land speed high
The descent speed for the first stage of landing in cm/s. If this is zero then WPNAV_SPEED_DN is used

Increment Range Units
10 0 - 500 centimeters per second

karadjia
DrFly:

поправил MOT_BAT до 24,0/16,0 все равно в логах он садится на 3,45в,

Почти та же “картина маслом”, Выставленно 11.2 (2.8 на банку) а теряет мощность и садится при 12.9.

В телеграмме единственное что посоветовали - вырубить нафиг ФС по батеру. И решения (сам) пока не нашел.

cfero
karadjia:

Почти та же “картина маслом”, Выставленно 11.2 (2.8 на банку) а теряет мощность и садится при 12.9.

Странно, может датчик тока шалит и в какой-то момент пикс на доли секунды регистрирует низкое напряжение и уходит на посадку, а в логах это незаметно? Но тогда бы он не терял мощность. Было что-то похожее на пиксрейсере, там только пищалку ставил на низкое напряжение. Частенько замечал, что квадрик пищит, хотя еще полбатарейки в запасе. На матеках такой проблемы не наблюдаю. Честно летает до 11В и сам сажаю, отсечка на 10.5. 4 батарейки 4s2p из samsung 35e с нкона и одна из алишных шоколадок.

karadjia

Вот лог полета. Так будет проще чем картинки выкладывать. Обсуждаемая проблема в самом конце disk.yandex.ua/d/qjRr8kLmhT3UHg Тут совпала-переросла в падение ибо попытался вмешаться ручками. Но часто просто тупо потеря мощности и потом посадка