Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Все верно расписали, за исключением CF и прошивки коптера. на 1.5.25 тоже работает (думаю и на остальных будет). Так что выходит для CF надо TX 1.1.9 и RX 1.2.20.
Это в выходные проверю. Будет ли работать Circle Fly с FC 1.1.23.
И чего тут все парятся с тюнингом Хабсана, когда можно взять нормальный недорогой квадрик с хорошей скидкой и летать не парясь 😂
НЕ РЕКЛАМА 😂
rc-today.ru/…/radioupravlyaemii-kvdrokopter-dji-in…
Добрый день всем,
Помогите новичку. Проблема в следующем - подарили мне квадрокоптер H501s.
Попробовал немного полетать - поломал винты 😃 Жестких падений не было, просто сломал пропеллеры. Купил новые, поставил, но теперь один двигатель из четырех работает очень странно: при старте он не раскрчивается, а дергается на месте. Если его крутануть пальцем, то он начинает нормально работать, но как только обороты сильно возрастают и квадр пытатся взлететь, то этот двигатель вдруг опять останавливается.
В чем может быть причина? Что можно сделать своими силами?
Спасибо большое.
при старте он не раскрчивается, а дергается на месте. Если его крутануть пальцем, то он начинает нормально работать, но как только обороты сильно возрастают и квадр пытатся взлететь, то этот двигатель вдруг опять останавливается. В чем может быть причина? Что можно сделать своими силами?
Убедиться, что от руки движок крутится свободно, ничего не задевает, подшипник не клинит и прозвонить все три обмотки, сопротивление должно быть одинаково. Если по результатам с движком все ок, менять регулятор (см. чуть выше на этой же странице).
Добрый день. Подскажите кто в курсе ,модуль GPS h502 сможет работать на h501 и наоборот.
Убедиться, что от руки движок крутится свободно, ничего не задевает, подшипник не клинит и прозвонить все три обмотки, сопротивление должно быть одинаково. Если по результатам с движком все ок, менять регулятор (см. чуть выше на этой же странице).
Для начала надо вскрыть корпус и проверить не отвалился ли какой нибудь из проводов мотора из за плохой пайки а также проверить конденсатор на плате регулятора может тоже отвалится (уже был тут случай ).Уже потом мерить сопротивление обмоток мотора.
Что бы сгорел регуль так легко сильно сомневаюсь и подшипник тоже не то, иначе он бы вообще не смог раскрутить его скорей всего плохой контакт одной из фаз мотора.
И чего тут все парятся с тюнингом Хабсана, когда можно взять нормальный недорогой квадрик с хорошей скидкой и летать не парясь 😂
НЕ РЕКЛАМА 😂
rc-today.ru/…/radioupravlyaemii-kvdrokopter-dji-in…
у меня таких два - один лишний… могу отдать в добрые руки.
у меня таких два - один лишний… могу отдать в добрые руки.
А у меня H501S два 😁
А чем этот лучше ? Не улетает ?
А чем этот лучше ? Не улетает ?
За такую сумму дрон не только должен уметь летать но и готовить,стирать,убирать.😁
у меня таких два - один лишний… могу отдать в добрые руки.
А, на скидку взял четыре 501S?
У меня руки добрые - беру один 😂
Купил новые, поставил, но теперь один двигатель из четырех работает очень странно: при старте он не раскрчивается, а дергается на месте. Если его крутануть пальцем, то он начинает нормально работать, но как только обороты сильно возрастают и квадр пытатся взлететь, то этот двигатель вдруг опять останавливается.
Такие симптомы при плохом контакте одной их фаз. Ищите обрыв, не пропайки, как уже писали проверьте обмотки и нет ли замыкания на корпус мотора и на вал.
Вопрос на счет фото очень актуален
Какие были:
Всем привет! Подскажите, пытался сейчас обновить LCD на 1.3.4, но почему-то в пульте остаётся 1.3.3? Делаю так: вставил флэшку с файлом в пульт, правый стик вправо и вверх, зажимаю видео и включаю пульт. На экране мигает надпись Hubsan несколько секунд разными цветами и пульт переходит в рабочий режим. Пульт стандарт. Чего делаю не так?
P.S. флэшка форматированная FAT32, на ней 1 файл “HRC-F2-LCD.hbs”
P.S. флэшка форматированная FAT32, на ней 1 файл “HRC-F2-LCD.hbs”
У меня также не заливалась, пока заново не сделал форматирование (быстрое) флешки и не выключил GPS и RTH.
Почему-то та же фигня! Не хочет прошиваться.(((
Подскажите, а если антену с пульта 2.4 поставить в коптер будет ли улучшение? Поставил в пульт антену с роутера, а старая без дела.
Та же мысль появилась на днях, но я опасаюсь что там диаграмма будет направленная со слепыми зонами, хотя интересно мнение форумчан может я и не прав.
Накатил прошивки с повышенной мощностью (сейчас набор: 4.2.24, 1.3.3, 1.2.20, 1.5.25), и наконец пришла антенна управления подлиннее 5dbi. Провёл полевые испытания с “параболическим” бустером, результат - на 1250м и 70м высоты начало пропадать видео и т.к. ветер был 5-6м/с выше решил не поднимать и вернулся по RTH. Ранее предел был на ~900м уже по управлению, так что результатом доволен. Плюс проверил температуру плат после полёта - всё прохладненькое (при температуре за бортом 10 градусов). Отдельное спасибо tpc за бескалиберную версию, это реально крутяк! 😃
Сейчас по плану собираюсь убрать таки антенну упр куда то в луч т.к. напрягает что она всё время загибается/мнётся при посадке/переноске и есть опасения что когда-нибудь отломится совсем. Или попробую поставить антенну упр от пульта туда.
Сегодня заметил одну интересную вещь. Откалибровал компас (всё как положено, рядом не было ни телефонов, ни железок). Сравнил показания с показаниями компаса на телефоне и обыкновенного магнитного компаса.
Показания были такие
Квадр - 330 гр
Телефон - 0 гр
Магнитный - 0 гр.
А, минут через 5-7 На квадре тоже стало показывать - 0 гр.
Он, что сам докалибровывается? И если да, то может ли такая ерунда произойти в воздухе, что и производит к улёту?
Он, что сам докалибровывается?
Говорят 1.6.25 это делает прямо в полете.
Говорят 1.6.25 это делает прямо в полете.
У меня 1.1.36 (безкалиберная).
Блин, это тревожный звоночек. Может на прошлой неделе столько крашей из-за этого было?
Хабсанчик молодец перед падением сам видео финализировал
Хабсанчик молодец перед падением сам видео финализировал
У меня на 17 прошивке, тож финализировал при падении по просадке напруги.
АЛИшники писали оригинал, а одна банка акка под конец проседает с реактивной скоростью- результат, падение на подлете без повреждений.
HRB- показал лучший результат, млодца 22 минуты.