oneshot125 регуляторы, прошивка
Если не не боитесь паять и прошивать: XRotor 20A.
Я бы тоже паял, если бы не увидел это видео. C 3:00 смотреть.
Проделать это надо 1 раз на всех регулях, а далее прошивка и настройка через сервокабель/cleanflight.
Подскажите по регулям dys bl20a.
Они обычно с каким бутлодером идут? Ардуина никак не доедет до меня, а через betaflight подключиться не получается.
У меня все с simonk загрузчиком.
Я бы тоже паял, если бы не увидел это видео. C 3:00 смотреть.
Проделать это надо 1 раз на всех регулях, а далее прошивка и настройка через сервокабель/cleanflight.
Нормально так он приложил ардуинку прям на металлический теплорассеиватель от регулятора. Ох уж эта рассеянностьневнимательность…
Взял usbasap у коллеги на работе. Все регули Dys BL20a были с simonk бутлодером. Перешил все на blheli.
ЗЫ. Подходящих по расстоянию штекеров не нашел. Пришлось паять провода к контактам для isp. Теперь замечательно подключается к ним через naze32 с betaflight.
Подскажите, пожалуйста. Пришли пчёлы, собрал всё, полез настраивать… А тут засада. Хотел шить через клинфлайт, и нифига.
Попробовал кучу сборок с поддержкой 1wire (тут почти всё под Назе32 перепробовал) - все они зависают при попытке прописать через CLI порт мотора. Шил через клинфлайт конфигуратор. Что делать то?
Естественно, БЛХЕЛИ Сьюте ни фига не видит и выдаёт ошибки.
Читал в этой теме, что находили именно клинфлайт с 1wire, но его я тоже искал и не нашёл.
У меня с 1wire тоже не работает, зато прекрасно работает когда подключение идёт сразу ко всем esc. Тут недавно видел было
Зы. У меня betaflight 2.1.3
Тоже подтверждаю - прекрасно перешил Eachine XM10A через бетафлайт 2.1.2 на naze32 mini. Прошивал сразу все 4 через BLHeliSuite, по одной штуке руками не пробовал.
Спасибо! Получилось, но почему-то видело только 3 первых регуля, хз почему.
Переткнул 4 регуль на место 3 и дошил его отдельно. Теперь всё работает! Спасибо за помощь!
Joshua в своем видео по прошивке через Cleanflight говорит, что в BLHeli Suite 14.1.0.3 есть баг, при котором он видит не все ESC. Возможно это ваш случай.
Как временное решение он предлагает включить логирование (Options -> Enable log).
BLHeli Passthrough | EASY BLHELI ESC CONFIGURATION AND FLASHING
Стоит выбор между регуляторами ZTW Spider Series 18A OPTO или FVT LittleBee 20A ESC BLHeli OPTO. Хотел бы их прошить на последнюю BLHeli, возникает вопрос нужно ли в этих регуляторах для прошивки припаиваться куда то на плату или все можно сделать через серво кабель?(если есть видео или описание поделитесь как прошивать эти регули) Ардуинка есть, планирую через нее.
Ссылки на регули:
Подпаиваться к ESC не нужно, если вы не планируете менять bootloader.
Обновить прошивку на обоих ESC можно через сервокабель с помощью Arduino
LittleBee также можно прошить через Cleanflight, т.к. у них BLHeli bootloader.
Если планируете прошивать BLHeli, то LittleBee предпочтительнее, т.к. они на чипе SiLabs, а ZTW, судя по описаниям, на Atmel.
Если верить тестам LittleBee обходят ZTW по производительности.
Возможно это ваш случай.
У меня 14.2.0.Х. Но возможно не исправили.
Я уже решил проблему как написал выше 😃 Уже даже облетал аппарат. После ЕМАХ вообще круто.
Я так понимаю Xrotor 20a тормозят также как и little bee 20a? И если размер и пайка для прошивки не смущает то лучше взять их?
Ну они, как минимум, не хуже и дешевле. У меня на двух коптерах 20а и ещё на одном большом 40а, все отлично.
X-Rotor очень хорошие регули.
Стоит выбор между регуляторами ZTW Spider Series 18A OPTO или FVT LittleBee 20A ESC BLHeli OPTO.
Конечно, хорошо бы подождать тестов, но вот эти обещают быть лучше:
banggood.com/Eachine-XM-Series-20A-ESC-3D-BLHeli-F… .
А почему вы так думаете? И лучше каких, спайдеров или литтлбее?
А почему вы так думаете? И лучше каких, спайдеров или литтлбее?
Лучше Littlebee. Там более быстрый процессор (SiLabs F390) и драйвер мосфетов. Из-за 50MHz процессора в теории может достигаться большая пиковая тяга т.к. регуль сможет раскрутить мотор до больших оборотов. Это актуально только если производительность ВМГ упирается именно в регуль (например, мощный мотор на маленьком пропеллере). Если обороты двигателя ограничиваются пропеллером, прироста не будет, либо он будет минимальный при прочих равных.
К примеру, 4S RCX H2205-2633kv и 5040 проп уже может быть близок к лимиту оборотов Littlebee и на XM20A в пике выдаст немного больше.
Пока все это теория, нужно ждать реальных тестов, но на регули с F390 и драйверами возлагают большие надежды (в XRotor, кстати, именно такая конфигурация), а здесь может быть то же самое по производительности, но легче/меньше. Другой пример: ubuyadrone.com/ubad-30a-angry-beast-mini-esc/ .
Если ждать не хотите и не гонитесь за самым самым, Littlebee будет отличным выбором, с этим регулем собрали кучу призов на F3Expo:
Конфиги победителей:
4inch
shrike
Revo running RS2k’s raceflight
Zeus
cobra 2204 2300
4045bn
5inch
anakin
Dodo betaflight
Zeus
RCX 2205 2633
5045BN
6inch
anakin
Dodo betaflight
Zeus
Cobra 2206 2100
6045
(Zeus = Littlebee).
У меня уже литтлбее из последней совместной закупки 😃 Но за такой подробный ответ спасибо! Я смотрю, моторы RCX не хуже кобр получаются. Особенно, новые, со стопорным винтом.
Обнаружил проблемку: регули dys 30a горят на 6s с моторами 2208 2000kv. Горят на больших оборотах без нагрузки. Что можно сделать? Тайминги стоят в high, может closed loop включить?
Горят так что отпаиваются ключи и отлетают провода к мотору.