Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Микросекунд, очевидно.
Подскажите, плиз, как выдать с аппы в канал газа меньше 980 для failsafe.
Вам для какой цели? Автопилот чтобы включался? Модель электричка? Если да, то делается это не так. Ставите конечные точки канала газа -100 и 100, включаете расширенные лимиты и расширенные триммера, загоняете триммер еще ниже, запоминаете это значение, как фейлсейв. Потом возвращаете триммер в 0 и калибруете регулятор.
А вообще можно и без расширенных лимитов сделать тоже самое: при триммере в 0 запоминаете ФС, потом уводите триммер в плюс и калибруете регулятор.
Вам для какой цели?
Для failsafe. На квадрике.
Не могу расширенных лимитов найти в аппе. Всю вроде перекопал, где их ставить ? простым триммированием ниже не загоняется.
Ищите пункт расширенные лимиты там надо галочку поставить. В еере это в первом экране (настройка модели).
Ищите пункт расширенные лимиты там надо галочку поставить. В еере это в первом экране (настройка модели).
Спасибо, казалось пробовал так, но видимо нет 😃 Е. Limits - включил - стало можно больше 100 выставить.
Все настроил.
Подскажите, возможно ли настроить так, чтобы правый нижний тумблер (который без фиксации положений) работал так:
Нажал-отпустил - значение в канале -100.
Ещё раз нажал- отпустил- значение в канале +100.
Хочу его задействовать на функцию автовыравнивания вертолета.
Уж больно интересная задачка попалась. Хоть и с опозданием, предлагаю свой вариант:
CH15 (+80%)CH16 Задержка(u1:d1)
CH16 (+110%)CS1
R (-110%)MAX Switch(CS2)
R (+110%)MAX Switch(CS3)
CS1 CH15 < CH16
CS2 (CH15 > 80 ) AND TRN
CS3 (CH15 < -80 ) AND TRN
Собственно, загружаем из примеров (Templates) вариант сервотестера (Servo Test),изменяем в нем несколько цифорок и добавляем наш тумблер TRN.
Имеем гарантированную защиту от дребезга в 1 секунду. 😎 Можно сделать и меньше секунды если еще пару цифорок поменять. 😉
Товарищи, у меня вот какой трабл. обновил прошивку до версии 804, теперь не отвечает элеватор( и пульт постоянно пищит, каждые 3 сек.
Помогите нубу разобраться, пожалуйста.
Это происходит только при использовании настроек для вертолета, для самолетов все “нормально”
Сегодня посидел немного, пытался решить свою проблему, обнаружил, что это происходить при использовании различных моделей.
Откат прошивки до предыдущей версии проблему не решил.
Прошу помощи.
я бы начал с того, что убил нафиг все модели и настроил новую, с нуля и на пульте а не на компе… если всё будет гладко значит какие то косяки в ваших старых моделях…
Возможно настраивали модели и обновлялись с достаточно старой прошивки…
всем привет. помогите понять что в настройках я испортил. использую версию v1.278-Mike от 15.03.2013. пульт переделан под frsky-телеметрию. ни прошивку ни оборудование не менял. как-то понадобилось выключить писки по напряжению борта, выключил их. потом включил обратно - но звука нет. т.е. на экране при достижении порогового значения значение датчика A2 становится написано белым на черном фоне (те представление бортового напряжения инвертируется) , но писков нет. по RSSI писков тоже нет… как будто я где-то отключил звук, но не могу понять где искать. подскажите пожалуйста!
п.с. если от входа А2 приемника отключить делитель, к которому присоединяется ходовая батарейка, пульт начинает пищать на низкое напряжение до 9,5 вольт, даже если все алармы в настройках выключены…
Настраивал верт по инструкции (ссылку на которую просил ранее) вроде все настройки вбил но теперь есть непонятка. 11 канал-коллективный шаг 4,5 и 6 кривые (использую только 4) “-50 -25 0 25 50” в рабочем режиме тарелка ходит замечательно-выровнил хорошо по всем сервам, но при включении Hold с кривыми твариться что-то не ладное, хотя кривая не изменена. при включении Hold тарелка на чуть-чуть смещается вниз и применяется какая-то непонятная кривая коллективного шага, вылетает за рабочие области серв, на стике шага вверхони пытаются дотянуться “до небес” и жужжат жутко. при именьшении кривой до 11 сервы встают в свое крайнее верхнее положение без жужжания, стик в 0 встают в крайнее нижнее положение. В списках кривых таких настроек нет. Hold настроен только для 3 канала со значением -115
обновилась версия еере.
Fix bugs - mix source display and expo switch editing
думаю в этом и была проблема глюков.
у меня на первой в списке модели они съезжали (менялись местами).
к сожалению пульт не под рукой - пока только предположение,
но фиксы именно тех проблем, что я наблюдала.
Сдаюсь, не понимаю куда копать 😦
Стоковый комплект DJI(рама+моторы+регули) + Naza 2 + GPS
2 стороны одной проблемы
-
Motors Start failure caused by TX stick(s) mid point error too big
Все моторы и регуляторы переподключал, в аппе (er9x) модель завел с нуля.
На предыдущей аппе худо-бедно летал.
Пытался настроить регули (регулятор в газ, включаем выключаем и тп) так судя по всему эти регуляторы в такой настройке не нуждаются. Может, это повлияло как-то? Может я там что-то сжег?.. -
При движении левого и правого стика в левое положение ползунки на Назе не доходят до крайнего левого положения. Останавливаются на -800 примерно. Вправо все ок.
Заведена новая модель
Стики откалиброваны в основном меню и на Назе, крутилки тоже.
В Хели сетап ничего не установлено.
Экспоненты и прочее не установлено
Больше ничего не менял, все по дефолту =(
Пробовал на этот канал повесить крутилку - она тоже не докручивает дальше -800, так что проблема не в стике похоже.
Всем привет.
Сегодня добыл таки программатор USBASP V2.0 в надежде прошить турнигу, а вот ссылочка на дневник с описанием прошивки уже не существует (из первого поста). Вроде там были разные ревизии плат. У меня турнига V2 купленная месяц назад. Может ткнете меня носом в правильную инструкцию, куда подпаиваться в аппе ? На программаторе кстати выводы на плате не подписаны тоже, но тут вроде проще все.
Заранее благодарен.
а вот ссылочка на дневник с описанием прошивки уже не существует (из первого поста).
Да капец, надо ж было забанить такого человека 😦 Вот нагуглил ссылку, кто-то перепечатывал стаью похоже: avmodels.ru/articles/equipment/turnigy9x_p.html
И вторая часть: avmodels.ru/articles/equipment/turnigy9x.html
Может ткнете меня носом
banned link
нагуглил ссылку
благодарю. Аппу уже разобрал, пошел читать 😃
- Motors Start failure caused by TX stick(s) mid point error too big
ВЧ модуль родной?
- При движении левого и правого стика в левое положение ползунки на Назе не доходят до крайнего левого положения. Останавливаются на -800 примерно. Вправо все ок.
Конечные точки проверяли? Что сервомонитор в аппе показывает?
ВЧ модуль родной?
Да
Конечные точки проверяли? Что сервомонитор в аппе показывает?
Конечные точки - это где нарисованы положения стика в виде 2 квадратов и при движении стиков точки бегают по этим квадратам?
Там все ок, доходит до всех краев.
В каком-то еще меню, который статистику показывает при движении стиков показываются значения, близкие к 100. Стик влево - значения -99, -100, стик вправо, значения 99, 100
При калибровке в Назе видно, что ползунки не доходят всё те же 2 риски.
В каком-то еще меню, который статистику показывает при движении стиков показываются значения, близкие к 100
Вот оно и есть конечные точки. Показания нормальные. Если я ничего не путаю, то -100% и +100% расхода сервы это 1000мс и 2000мс соответственно (так было в vcoder от ВитГо). Есть еще расширенные лимиты, для er9х их нужно включить соответствующей галочкой, тогда появится возможность сдвинуть конечные точки до -120 и +120.
ммм. а по моей проблемке кто-нибудь что-нибудь может подсказать?