Помощь начинающему
Как у тебя в принципе может быть 3.000 оборотов с 2836 на 11-м пиньоне?
+1 На видео по звуку я бы сказал что не более 2400
Так может в этом и сидит засада с уводом хвоста? Вштроплю 13 пинион разгазую до упора и посмотрю 😃
Для этого мотора оптимален 12-й, ИМХО.
Тарот 450Про. 2836 3700 кв, ЙЕП 45 (гов сторе), Турниджи 2200 40С (синие). Нормал 2600, Айдл1 2800, Айдл2 3000. Пиньён 12. Углы плюс минус 9,5 - 10 град. Ни в одном из режимов при питч пампинге хвост не сворачивает.
П.С. ФБЛ КоптерХ. Расширенные настройки не крутил. Мерял обороты жёлтым тахометром с хоббей
Тарот 450Про. 2836 3700 кв, ЙЕП 45 (гов сторе), Турниджи 2200 40С (синие). Нормал 2600, Айдл1 2800, Айдл2 3000. Пиньён 12. Углы плюс минус 9,5 - 10 град. Ни в одном из режимов при питч пампинге хвост не сворачивает.
П.С. ФБЛ КоптерХ. Расширенные настройки не крутил. Мерял обороты жёлтым тахометром с хоббей
Аналогичная комплектация и настройки у меня, практически “удар в удар”, за исключением фбл zyx-s, что в принципе тоже самое, и батарейки чуть другие. С хвостом проблем нет.
Так может в этом и сидит засада с уводом хвоста? Вштроплю 13 пинион разгазую до упора и посмотрю 😃
Проверьте плавность хода слайдера
на рабочих оборотах, лопасти ОР можно снять, бывает заедания не проявляются без работы мотора. А на рабочих оборотах становится заметно заедание.
Слайдер ходит плавно и с вращением и без - проверял.
Поставил 13 пинион. Калибровку гувера после 11 пиниона не менял. Поставил полку 90 процентов и… Думал вертолет развалится. Звук неестественный грязный дребезжащий похоже на треск - вой подшипников. Углы 11 стик вверх до упора - я такого старта с места еще не видел от своего верта. Заметил если - коротко шаг прибавлять то просадки почти не слышно видимо из за инерции ротора. А если подержать - то хорошо слышен провал. Вообщем отлетал блинчиком с питчпампингом два пака - батареи ГОРЯЧИЕ. остаток напряжения в них 11.3вольта (2200 25с 3s). Насчет увода хвоста - не уводит вроде.
Меня смущает звук верта на таких оборотах. Вечером постараюсь снять видео на суд общественности.
Завершаю переборку своего CopterX 450 SE V2. Позаменял подуставшие подшипники, сервы и т.п. Дошел до углов лопастей и вот тут затупил. В нейтрали угол +4. Внизу -5, вверху больше +12. Линки A и B поставил цельные, нерегулируемые. Длину линков от тарелки к сервам сверил с мануалом - полное совпадение. Откуда такой перекос в сторону положительных шагов? И как его убирать лучше?
Откуда такой перекос в сторону положительных шагов? И как его убирать лучше?
Тарелка стоИт не так. Убрать синхронным изменением длины всех трех тяг от серв к тарелке. При этом рычаги Wash-out Control Arm должны быть параллельны при 0 угле лопастей.
Что-то не выходит. Укоротил на 5 оборотов тяги от тарелки к сервам, угол стал 0. Но вот рычаги “разошлись”. До этого были горизонтальны и параллельны. Длину линков D проверил - с мануалом совпадает.
Фотку бы. Тогда яснее было бы, что и как.
Сейчас попробую научиться фотать планшетом, фотика нет под рукой. Пока зародилось подозрение, что, может, у меня основной вал вверх ногами стоит? Хотя, по идее, от перемены мест слагаемых сумма измениться не должна.
Еще как изменится! Вал у SE несимметричный! Более длинная часть - вниз. Проточка должна быть на уровне верхнего подшипника ОР.
Снял вал, посмотрел, всё по мануалу, та сторона, на которой до стопорного отверстия 4 мм - внизу, там где 5 - вверху. Надпись ALIGN читается сверху вниз.
Вот сфотал то, что у меня сейчас с лопастями в нуле.
Вот задумался, а правильно ли я вал основной фиксирую? Он ведь не должен вверх-вниз люфтить? Бонки на втулке, которая между тарелкой и верхним подшипником, я зажимаю подвесив вертолет за вал и сдвинув эту втулку максимально вниз. Правильно?
Почему качалки серв не выставлены? Фиксатор надо так установить, чтобы не было люфта, но и не перезажать подшипники ОР.
Ближайшее к горизонтали положение. Задняя совсем горизонтальна, боковые чуть вниз смотрят. Ну да, именно так и фиксировал. Люфта нет, но и не зажимал сильно.
Надо сабтриммерами вывести качалки в горизонт!
Хм. Я сабтримами выводил тарелку в горизонталь. Можно попробовать сабтримами качалки вывести. Но проблема несовпадения нулевого угла лопастей с горизонтальным положением рычагов ведь не под тарелкой, а где-то над ней.
Обещанное видео. 13 пинион. Полка 90 процетов. Хвост подворачивает. ( во второй половине видео при питч пампинге и в самом начале при старте)
Углы 10.
Пробовал двигать p и i регуляторы в yep , ситуация не меняется.
Жду уже тогда новые батареи.
Если память не изменяет, то ФБЛ ЗИКС? Посмотрите параметр тэйл компенсейшн.
Жду уже тогда новые батареи.
На видео плохо видно подворачивание хвоста. На мой взгляд пока что можно потренероваться и так.
Небольшой совет: на флипах перед движением по элеватору немного подбрасывай верт, а после этого шаги в ноль и ручку на себя. Шагами работай нежнее. Тогда и хвост на месте останется.