Новинка от Mikado: VBar NEO
В Express остального нет.
В Express нет Agility?
Есть , но в Express оно работает немного иначе .
Как проверить обновление? В своей учетке на встаби, написано красным обновление.
Вставить перемычку в разъем сенсора и запустить менеджер, он сам обновит вбар
Как проверить обновление?
Вы уже проверили
Если пишет коасным - значит в устройстве устаревшая версия.
сам обновит вбар
Обновление запускается, только просит сам файл vboot.
Если обновляете из под Windows10, то вот это почитайте.
Нет 7 ка.
А в vstabi залогинены в этот момент? Когда-то это требовалось, как сейчас не знаю, всегда заранее захожу.
Ну и хоть и не W10, но обновите на всякий случай VBar Control Manager
всегда заранее захожу.
Так и делаю. Интересно а чужой файл подойдет?
Интересно а чужой файл подойдет?
Сомневаюсь. Обновите VBar Control Manager
VBar Control Manager
Обновил. И обновил. Всем Большое спасибо!
На скриншотах ничего не видно, все мелкое.
Что-то Вы не то делаете. Не надо запускать vstabi. Обновление делают с помощью VBar Control Manager.
Вчера уже другой (новый, всего два десятка полетов) NEO тоже решил повторить вот это. Переключился на standard инициализацию, слетал разочек. Потом решил попробовать постучать отверткой по корпусу. Помогло, переключился обратно на precision и еще три пака отлетал без проблем. Плюс дома несколько раз включал для проверки, все OK. Кстати, и тот NEO, с которым была проблема в прошлом году тоже через некоторое время сам по себе оклемался и до сих пор инициализируется без ошибок, тарелка дергается один раз. Похоже, что акселерометры механически “залипают”, там же в чипе есть подвижная часть.
И еще. Этот NEO изначально был Basic - решил попробовать именно его купить, чтобы посмотреть, что там у него есть в настройках. Ничего особо интересного, примерно как в macrocells. Потом прошил до resque. Еще и небольшая экономия вышла за счет того, что большая часть цены для него ушла в прошивку, а за нее 19% налога не платится.
Кстати, и тот NEO, с которым была проблема в прошлом году тоже через некоторое время сам по себе оклемался и до сих пор инициализируется без ошибок, тарелка дергается один раз. Похоже, что акселерометры механически “залипают”, там же в чипе есть подвижная часть.
Это очередной раз показывает , что никакая прошивка не поможет , пока производитель MPU6000 не исправит косяк в своей продукции .
Поэтому хочу поздравить обладателей NEO , у вас есть возможность не расхерачить вертолёт . Владельцам других систем , где используются такие же датчики , могут уповать только на случай и везение …😃
Интересно другое…
Один из первых партий такой проблемы не имел ни разу. Нового образца, купленный в этом году, периодически требует “пинка”.
Прошивки обновляются своевременно.
Один из первых партий такой проблемы не имел не разу.
У нас наоборот . 2 случая и все из первых партий .
З.Ы. у меня не было ни разу , хотя у меня появился NEO у первого .
З.Ы. у меня не было ни разу , хотя у меня появился NEO у первого .
У нас месяц разницы примерно, так как для других систем появились в продаже позже. Но явно это была одна и та же стартовая партия.
Вот и интересно почему там нет такого.
У нас месяц разницы примерно,
Я думаю дело не в партии может быть , а в определённых частотах вибраций .
Те случаи что у нас , тоже сразу после меня куплены были ФБЛ . Человек летает до сих пор , но уже на других вертолётах - проблема не повторялась ни разу .
Я думаю дело не в партии может быть , а в определённых частотах вибраций .
Максим, о каких вибрациях идет речь на стоящем вертолете?
Более того купленный в этом году Нео оттарабанил 12 раз при первом включении 😦 Я при этом охерел немного.
Думаю, что тут как повезет. Для статистики вот мои серийники:
20003885 был сбой
20005060 нормально
20011667 был сбой
а в определённых частотах вибраций .
Ну на самом деле интересная версия. У меня оба случая были на мелком X3. Потом первый переставил c X3 на G500, там нет проблем. А тот, что был на G500 (отлетал там много и без проблем) ушел на L690 (налет пока маленький, тоже без проблем).
Соответственно, новый NEO поставил на X3 (который после описанной выше ротации летал на mini) и вскоре получил ошибку. Понаблюдаю еще. А может шарик (или что там используется в датчике) притрется и перестанет залипать? 😉