EagleTree Vector FPV Controller

Yden

Не на оборот! не знаю куда вы смотрите, коричневое ток, синие напряжение слева же подписи есть

Sabotaghe74

Точно, перепутал. Значит либо не контакт в ВМГ, либо тупо проп отлетел.

Yden
Sabotaghe74:

либо тупо проп отлетел.

это вообще не подходит, если проп отлетает ток не будет падать лавинно

antishefff

Так и не победил я горизонтальную раскачку, стаб по питчу почти до 0 ставил , сука дешевый Шторм стабилизирует лучше. Талон без стаба летит приятнее.короче Вектор на продажу

Olegfpv
antishefff:

короче Вектор на продажу

На Скай поставь, на нем нормально у меня летал.
Самое интересное , что при длительном общении с производителем, после всех рекомендаций и наглядного полного видео полетов, мне ответили, что они рекомендуют только на самолет “планерного типа”. Это связано и не только с алгоритмом отработки стабилизации , но и работой газа, а так же с отображением вариометра.

antishefff
Olegfpv:

На Скай поставь,

На тихоходном крыле стоял , тоже норм было. Но тут постоянно дует, тихоходы не подходят. Талон то что я искал, летит волшебно, осталось новый ап подобрать Вектор к сожалению не подошел. Хотя осд по моему лучшая у него.

Buka1
antishefff:

осталось новый ап подобрать

“Зелёного” не рассматривали? Пользовался RVOSD, “Зелёным” и теперь Вектором. Все они Зелёному проигрывают.

antishefff
Buka1:

“Зелёного” не рассматривали?

Думаю пока основные кандидаты, Зеленый и 41 Фишка, пока курю соответствующие ветки.

Buka1

Для меня было важно: меню OSD и Контрольная панель на русском; голосовое сопровождение тоже на русском. По имеющимся характеристикам и гибкости настроек АП шагнул далеко и работа продолжается. Автовзлёт работает, автопосадка с большим натягом (зависит от модели).
Вектор оказался у меня случайно, некоторое время лежал без дела, потом использовал его в качестве OSD на FPV вертолёте. Теперь решил “поженить” двух незаслуженно забытых, и установил на цессну EPO размахом 1,35 м. С ней Вектор справляется без проблем.

antishefff
Buka1:

размахом 1,35 м. С ней Вектор справляется без проблем.

судя по моему опыту и коментам Олега с Бд5 вектор че-то скорость не любит, на Буффало крыле работал прекрасно. Но оно медленное.

Yden
Buka1:

“Зелёного” не рассматривали?

это чего такое ? не в теме? смолтим что ли ?

Buka1
antishefff:

скорость не любит

Думаю, что просто сказать “не любит скорость” не достаточно (даже в цифрах), зависит от многих вещей в том числе и от модели. Посмотрел логи, средняя скорость в районе 60 км/час, максимальная 115 км/час. Замечу, что настройки дефолтные.

antishefff

Возможно я применил не тот танец с не тем бубном)))) возможно дело во мне, но тем не менее.

Yden
antishefff:

Новая система от Смаллтим - SwiftAI Next Generation - автопилот+телеметрия+ИМУ

дороговатая система

ivanov_sergey

Как верно заметил Денис (Yden), логи свидетельствуют о проблемах с питанием ВМГ (пост #1471). Это похоже поспособствовало очередному падению квадрика, но уже с высоты 52-х метров:

www.youtube.com/watch?v=KGfEqplAGlM

Итог: поломанный луч, три пропа, стойка GPS, видеопередатчик, сильно деформирована LiPo.
В дополнение ко всему плохо проведена предполетная подготовка. Компас откалиброван на месте взлета, сверены показания АП по компасу в телефоне, обновлен Home position, взлет с 2D, переключение в 2D-H, подъем на высоту 4 метра, удаление на 234 метра и срабатывание режима FS(?!) Во время всех этих манипуляций не обратил внимания на выскочивший разъем из 2W бустера!
АП исправно включил RTH, квадрик начал поворачиваться по Yaw с набором высоты. В ходе этого несколько раз связь с моделью восстанавливалась и мной предпринимались попытки вернуть контроль над моделью в режиме 2D-H, при этом естественно отключался RTH, снова срабатывал FS, в итоге – снос модели по ветру на 74 метра от места взлета.
В моменты отклонения квадрика по питчу происходила резонансная раскачка модели по ролу (начиная с 3м 04сек видео). Возможно причиной этому потеря связи или избыточные Gains, а возможно и не исправный регулятор? Об этом ниже.

Полетные логии здесь:
yadi.sk/d/tdUssreMtgaJh

Нужно заметить, что в ходе проверки силовой части был обнаружен регулятор (подключен в Канал 1), который при снижении оборотов срывал синхронизацию, что приводило к неравномерному вращению вала электродвигателя и даже полной его остановке. Переустановка регулятора в другие каналы АП подтвердила эту проблему.

И все же VECTOR оказался для меня крепким орешком 😃

Вопросы к экспертам:

  1. Какие Gains можно прибрать для исключения самовозбуждения АП при маневрировании? Текущие значения на фото ниже.
  2. Какой предельный угол по питчу и ролу считается допустимым? Где в настройках это регулируется?
  3. Как ведет себя коптер при включении RTH, также как у меня делает почти полный оборот?
  4. Какая скорость подъема и посадки считается оптимальной? У меня установлены значения 1,5 и 0,9 м/сек. соответственно.
  5. Стоит ли включать автопосадку при RTH?
  6. Как поведет себя коптер при снижении напряжения питания: потеряет стабильность и опрокинется или медленно опустится? Какое питание оптимально для АП: 11,1В или 14,8В? Какая предпочтительна емкость в mah для 15 мин полета в спокойном режиме? Текущий конфиг: рама F450, двигатели А2212/13T 1000kv, пропы 10х4.5, батарея 11,1v 3700 mAh 35С.
  7. Сейчас у меня установлена версия 11.78, нужно ли обновлять версию Software?

Заранее благодарен за ответы!

Скрины экранов с текущими Gains и Google Flight Map:

ctakah

Столько вопросов… Отвечу на то что знаю- последнее время было обнаружено точно два дефекта,и один 50\50 с плохой работой регулятора два случая литлби и один дис 30А .Во всех случаях коптер падал.Как проверить? Прикрутить коптер к бетонной плите или чугунине и газовать во все стороны, на малом газу при сильном повороте по яву ( видно глаом как движки по диагонали уменьшают обороты,другая диагонать прибавляет) можно заметить неадекватную работу регулятора-срыв синхры вплоть до полной остановки движка.Прошивка бихэли,скорее всего брак регулей чем неправильная настройка прошивки, три других то работают адекватно.В силу своего накопившегося опыта падений коптеров научился проверять коптер после сборки сначала на веревочках подвесить и посмотреть что и как,покрутить пиды, потом над пышными кустами подергать коптер по диагоналям наблюдая есть ли раскачка(коптер должен сразу гасить колебания) потом еще несколько тестов на улет ,возврат, только потом уже проба дальности фпв и полеты. Теперь про вектор : №1 скорее всего дело не в векторе,а неправильно подобранной вмг(слабые движки, высокий газ висения,либо низкий ,в идеале должен быть 45-55 %)№ 2 я поставил 25 гр ,что позволяет летать со скоростью около 45 км\ч , гуи нет под рукой-прошу прощения за слова без пруфа )) № 3 да, поворачивается мордочкой , вроде в гуи есть галочка об отключении поворота (могу путать с арм) №4 по дефолту №5 на любителя и от ситуации.№6 если нет отсечки на регулях по напряжению то коптер скорее всего просто сядет. №7 я обновился на 12 с чем то там, вроде как верится что исправляют баги.

Вот блин,забыл зачем сюда заходил-появилась такое предупреждение на 10 минуте полета на кваде (за орфографию не отвечаю ) research error detected , что за нафиг не нашел в просторах инета.Перевод понятен, но куда намотать изоленту так и не понял 😃 до этого налетал около 25 часов,пояаилась после смены передатчика и камеры , плюс перенес передатчик подальше от гпс , на 1280мгц и 1240 мгцнемного душил гпс.

Yden
ivanov_sergey:
  1. Какие Gains можно прибрать для исключения самовозбуждения АП при маневрировании? Текущие значения на фото ниже.

поставить в дефолт и больше не трогать!

угол в RTH 25 вроде в обычном полёте 35

есть настройка поворачивать нос к дому или лететь как есть, лететь как есть безопаснее

скорость спуска у меня 0.5 подъём не трогал

обновляй до последней бетты софт там всё лучше и стабильно

ctakah:

на 1280мгц и 1240 мгцнемного душил гпс.

я на 1120 летаю, так ГПС лушче себя чуствует

ctakah:

research error detected

тоже не нашёл напиши с суппорт иглам, узнаем хоть чё это такое

ctakah

У меня меньше в его душит гпс 1320 мГц, показывает 20 спутников, на 1280 12-15… Разнес на 35 см . Писать на ангельском в поддержку? Я до сих пор не научился сливать логи к своему стыду, точнее логов нет , пустые папки заливаются… А без лога писать не спортивно)

Yden

Да, странно что логов нет, попробуй галки все убрать где логи выставляются, потом все поставь, заарми и посмотри будут ли логи

ivanov_sergey

Теперь у меня стойка GPS не родная, но тоже из пластика АВС, высотой 140 мм.
Не будет ли это отражаться на работе компаса, ведь при наклоне квадрика по пичту или роллу смещение компаса отностительно оси модели будет значительным? Кроме максимального удаления от силовых проводов, как лучше расположить его на раме?