ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм

TrueMuMa

Вообщем лучше перевернуть мотораму чтобы выпирающие нейлоновые вставки увеличили угол выкоса?

TrueMuMa

Понятно, у меня тоже с запуском проблемы бывают (правда дротик 250 еще не пробовал), поэтому хочу максимально обезопасить от морковок)

kostya-tin

Ну дротик, благодаря своему весу и не пострадал.
Кстати, регуль у меня тоже просто с боку от полетника боком лежит. У меня рег на 20А, максимальный ток мотора около 8-10А, та круизный вообще мелочный, так что не думаю, что это будет проблемой

TrueMuMa

Регуль в PNP версии на 30 ампер крошечный, особенно если выпаять коннекторы и запаять напрямую . Его размер гдето 13*24,5 мм

DarkSoulRL

Желающим летать на 2s liion и с родным регулем.
С ним проблема. Отсечку на нем совсем отключить нельзя. По умолчанию он настроен отключаться на 3в на банку, причем там плавная отсечка, и начиная с 3.2в на банку он сбрасывает мощность, тяги становится недостаточно. Так что он не годится для литийион аккумов. Пришлось заменить его регулятором от квадрокоптера.

TrueMuMa

По моему это хорошо, т.к. те же матеки винг отключаются на 6 вольтах

Vlad99rus

При первом облете разбил малыша(((
Отвалился нос от лобового удара об холмик. Сломался прям в месте где вставка жесткости.
Бросал вверх под 30 градусов, режим стаб копилота, газ на полную. После броска, руль тянул на себя, такое ощущение, что на элевоны вообще не реагировал.
Подскажите, что могло быть не так.
Видео краша ниже:

tuskan
Vlad99rus:

Отвалился нос от лобового удара об холмик. Сломался прям в месте где вставка жесткости.

фигня.
я после краша на 100км.ч. собрал морду зохда из кусочков пены.
и он продолжает летать

Vlad99rus:

Подскажите, что могло быть не так.

что за полетник и какая софтина?

Vlad99rus:

режим стаб копилота

а, понятно.
в аппаратуре никакие “миксы” и “лимиты” не настроены?

Vlad99rus

Никаких миксов не настроено, как в инструкции написано. Только расходы на аппе, но при запуске стояли полные. Направление движение проверял, все корректно. На полетнике было выставлено по тангажу треть от среднего, и половина по высоте. В нейтральном положении серв, элевоны вровень с крылом.

TrueMuMa

А ЦТ было в норме? Может увеличить отклонение рулей. И проверить выкос двигателя, как советовали выше.

Vlad99rus
TrueMuMa:

А ЦТ было в норме? Может увеличить отклонение рулей. И проверить выкос двигателя, как советовали выше.

ЦТ немного передняя получилась. Выкос проверю. Насколько лучше элевоны поднять для нейтрального положения серв?

tuskan
TrueMuMa:

И проверить выкос двигателя, как советовали выше.

или надо было газ сбросить

Vlad99rus:

Насколько лучше элевоны поднять для нейтрального положения серв?

а они полный ход делают с аппы?
просто фиг его знает что в этом полетнике накручено - может он расходы зажимает в ноль при полном газе

TrueMuMa

Я обычно поднимаю на толщину элеронов. То есть нижняя кромка элеронов на уровне верхней кромки крыла. Но на этом самолёте ещё не летал. Ну и в стабе увеличить может диапазон отклонения рулей?

Serpent
metrogil:

Юлиан в обзоре ставил и советует 3s и аж 50с

Юлиану надо похвалить и продать, учитывая что из процент идёт - продать надо то, ЧТО ДОРОЖЕ. Зачем для одного мотора 50С? Там 3 ампера ток (ну при старте - 6А).

metrogil:

Сборку на литий ионных пока не рассматриваю

И зря, и нет. Ионки как раз хороши, дёшевы и долговечны. Единственное - для такой крохи немного тяжеловаты…

kostya-tin
Vlad99rus:

Никаких миксов не настроено, как в инструкции написано. Только расходы на аппе, но при запуске стояли полные. Направление движение проверял, все корректно

Думается мне, что тут виновата настройка полетника. После взлета по роллу он быстро выровнял и держал. По питчу так-же держал ровно и шел прямо под углом. Было бы дело в выкоса, его бы вело по дуге и он бы зарылся гораздо раньше

tuskan

мне кажется проблема в полном газе - полетник зажал расходы на полном газе.
ИМХО - нафиг эти непонятные поделки, где не понять, как и что работает.
выкинуть и поставить обычный f4 с айнавом

Nils84
Vlad99rus:

Подскажите, что могло быть не так.

Возможно, Копилот не видел спутники, он высоту по GPS определяет, вот и “лупил” горизонтально от места взлёта. Когда он видит спутники (LED начинает моргать), то сразу переходит в набор высоты и потом встаёт в круг над местом взлёта.

Hyperion
TrueMuMa:

Вот подскажите подробнее насчет выкоса. Просто пишут что моторама ошибочно перевернута у некоторых. Какой выкос правильный, 1 вариант или 2 вариант? (см. картинку). У меня выкос больше похож на 1 вариант (как и на фотографии), но он почти незаметен.

на RCgroups кстати тоже пишут про то что переворачивают мотораму и шайбочки подкладывают чтобы увеличить выкос. Но вроде шайбы потом убрали - моторк клевал вверх при 100% газа 😃

Tropik

Дособирал свой дартик. Проклеил ухопором.
Мотораму перевернул таким образом, чтобы выкос появился (выступами от гаек приподнялась).
Вес с баткой 3s 1000 мА получился 249 г. Li-ion едут. Думаю может попробовать 1600 мА 3s в воздушном хобби взять. они весят 130 г. Есть возможность сдвинуть её назад
Вопрос по настройкам. Inav, полетник f411 wing:

  1. Расходы в миксере оставлять 50 ?
  2. Какие PID при таких расходах ?
  3. Первый раз, наверное, автоланч лучше не активировать ?

Ещё вопрос: мотор стартует только с 1200, неважно с передатчика или тесте inav. Минимальный газ вроде 980 стоит. Что может быть ? Калибровать регуль ? Как это сделать в Inav, если всё распаяно ?

tuskan
Tropik:
  1. Расходы в миксере оставлять 50 ?

просто не трогайте, оставьте везде 100% а то будет как в видео выше.
пиды для первого полета поставить так, чтобы была явная реакция на отклонения модели и отклонения стиков.
не “чуть шевельнулось” а прямо чтоб был ход элевона процентов 50, а на полное отклонение стика - 90%
дефолтные пиды почему то вялые

вот на таких точно полетит

# profile profile 1  set mc_p_pitch = 40 set mc_i_pitch = 30 set mc_d_pitch = 23 set mc_p_roll = 40 set mc_i_roll = 30 set mc_d_roll = 23 set mc_p_yaw = 85 set mc_i_yaw = 45 set mc_d_yaw = 0 set mc_p_level = 20 set mc_i_level = 15 set mc_d_level = 75 set fw_p_pitch = 9 set fw_i_pitch = 15 set fw_ff_pitch = 14 set fw_p_roll = 9 set fw_i_roll = 12 set fw_ff_roll = 15 set fw_p_yaw = 6 set fw_i_yaw = 10 set fw_ff_yaw = 60 set fw_p_level = 15 set fw_i_level = 15 set fw_d_level = 75 set max_angle_inclination_rll = 900 set max_angle_inclination_pit = 850