Activity
А чего вы ждали от дешёвых датчиков? И на тепло, и на холод.
Переделывал Turnigy на датчики холла. Брал по 100р за шт. Проблем не было никаких. Попробую разобрать и посмотреть что там стоит .
И еще. Проверяте как обжат коннектор на проводе от антенны . У меня болтался. Коптер терял сигнал метрах в 200 .Пришлось его совсем убрать и припаять провод от антенны прямо к плате. После проверял на дальность .1100м проблем нет.
Добрый день. Кто нибудь замечал на пульте такое явление. На улице +30 . Если пуль немного нагреется то плывут нулевые показания стиков. У меня получается что газ в нуле , а показания уходят с -100% до -95%. Остынет - все становится как надо . Проверял , похоже сами датчики холла стоят не очень.
Он и будет греться. Ему же надо куда-то лишние 7 вольт деть.
У меня на прошивке 14.5 время полетное кменьшилось на 3 минуты. вернул 11.2 … Регули Skywalker 20
Прошу не пинать если было. Ссылка правильная на MS_14.06.01 с разной музыкой
Прошил Turnigy AE20 . Музыку играют а мотор не крутит… У всех так ?
А какое питание идёт на мс усилителя ? У меня 3.6в. И такое же на модуле… Ему не мало ?
Кирилл ! Собираю оригинальный исходник Arduiono 1.6.8 режимы не работают. Собираю его-же Arduino 1.5.5 работает…
Но Ваш исходник не собирается Arduino 1.5.5 пишет - “скеч сдишком большой … читайте советы по похудению”…😃
Есть мысль в OSD залить оригинал и сделать маленькую платку на меге328 как конвертер для телеметрии и залить туда Ваши труды …😉
Фантастика… Надо смотреть алгоритм… Передача доп. параметров в отдельный шаг вынесена? Может тайминги нарушились…
Думаю так-же вот что есть
if (yg_timeout && curr_ms - yg_timeout > LED_TIMEOUT) {
mode = LED_MODE_MAN;
yg_timeout = 0;
y_cnt = 0;
g_cnt = 0;
}
и на экране постоянно MAN
А зеленый?
На выключено нет константы.
зеленый 400 Поменял в файле значения - не помогло
красный 800 желтый 1020 не горят 56 подправлю в файлике
Можно в файле nazaled.h раскомментировать
Пробую ! У меня рама самодельный TBS Discovery добраться сложно … проверю - напишу
да понимает… только я там не нашел курс. пришлось его вывести на температуру 2
высоту они там так считают (osd_alt - osd_home_alt) * convert_length
Высота по GPS или Home Altitude ? я на пуль вывел ту высоту , которая на OSD . С режимами засада … чего им надо ??? Это может быть связано с прерываниями ?
Arduino при компиляции выдает предупреждения
C:\nazaosdnew\sourse\minNAZAOSD\minNAZAOSD\OSD_Panels.ino:804:53: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
if (osd_mode == LED_MODE_UNKNOWN) mode_str = “—”;
^
C:\nazaosdnew\sourse\minNAZAOSD\minNAZAOSD\OSD_Panels.ino:805:50: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
else if (osd_mode == LED_MODE_MAN) mode_str = “man”;
Есть прошивка от alezz
На оригинальной и от alezz режимы отображаются нормально… Добавил в Ваш код для телеметрии отображение количества спутников и высоты .
Пытаюсь найти почему режимы не меняются…
Временно отключил “При наличии Fix добавляется все остальное…” для настройки телеметрии пульта
Как я понимаю это зависит от резисторов
с оригинальной прошивкой режимы отображаются… значек светодиода показывает правильно…
может загрузчик в мегу от arduino новой заменить ?
У меня пульт прошит прошивкой OpenTX … Данные телеметрии появляются после GPS Fix ?
Новые версии здесь:
Огромное спасибо !!! У Вас полетные режимы правильно отображаются ? У меня постоянно MAN
Вечером из дома…
Ок !
Плата обычная?
Да плата обычная … Стандартная прошивка работает. Может исходник кинете ?
Основная и калибровочная прошивки
Залил … Картинки нет …
из конструктора с металлическими трубками вытачиваю вал вручную и на таких вот летаю.
из старых CD ROM валы идеально получаются…
Если кому интересно могу поделиться…
ОЧЧЧЕНЬ !
Всем привет ! Не могу понять такую штуку. На прошивке er9x в показаниях телеметрии спутников ( T2 ) у меня все корректно. Количество спутников и тип фикса. Нет спутников там ноль. А на прошивке OpenTX когда нет спутников показания 32. Когда появляются спутники там появляется число каким-то непонятным образом связанное с количеством спутников. Это исправимо ? OpenTX мне больше нравится…
Долго мучался с последней прошивкой. В итоге залил 3.1.5 и коптер полетел идеально…
Зачем плодить кучю страниц про питание ? Смотрим схему, убираем диод, предохранитель и подключаем мозг к стабилизатору на LM2596. ВСЕ ! Никаких проблем, все летает отлично…
Что-то не могу найти на сайте прошивку
BLHeli 13,2.
Привет ! Последняя прошивка уже не подходит для плат с мегой 2560 ?
Прошил я Plush 30а прошивкой 13.2 . Они вообще перестали крутить моторы. Вернул назад 12.2 - стало нормально. У всех так ?. Turnigy AE20 с новой версией работают.
Это одна из тех модификаций, которая в нормальных условиях не очень нужна, поэтому быстро забывается…
Перепаял - Проблема снята !!! Еще раз огромное спасибо ! Это стоило мне чуть не угробленной 600ки.
Приветствую Всех ! Ни у кого небыло такого с прошивкой OpenTX ( последней ) под 128 мегу : если триммером крена быстро щелкать туда-сюда , то аппа уходит перезагрузку… Причем только на этом триммере…остальные в норме.
Добрый день ! Помогите кто сможет. Сгорел второй канал в заряднике. После замены транзисторов ( IRF4905 IRF8010 ) зарядка пишет что короткое на выходе. Если у кого есть схема - помогите.
Где можно найти исходники прошивки 3.1.5 (APM 2.5, Quadro)
Зачем?
Неизвестна форма рамы и развесовка.
Не вносите сомнения… Если я пишу человеку , значит я точно знаю какая у него рама. ( читаю форум внимательно )
На квадрике спереди и сзади стоят винты разного цвета
А еще наверное болты одни под “минус” ,другие “крест”.Вот Вам и пиды разные… Если серьезно , то такие пиды не катастрофа. Скорее всего немного развесовка разная. Или при авто настройке могло немного дунуть на квадр. Можно поставить одинаковые пиды либо по меньшим значениям, или по большим. Но лучше по меньшим.
Рывки бывают трех видов: одиночный - раз в несколько секунд по крену или тангажу
У меня так было. Причем в логах в этот момент по GPS было NO FIX. вылечилось установкой НОРМАЛЬНОГО ВЕК на 5в. С той поры никаких рывков
если перемычка не стоит то это ерунда
Сорри про перемычку забыл…
Ребят, прошу развеять сомнения по набившему оскомину вопросу питания APM 2.5.2. Имею UMEC с RCTimer - тот, который 5/6V, 5A. В режиме “5V”, по мультиметру (без нагрузки) он отдает 5.31 V. Перечитал кучу инфы по данному вопросу и сложилось впечатление, что это нормальное напряжение для питания через Inputs без JP1, т.к. < 5.5V (однако, настораживают указания “безопасного коридора” 4.75V - 5.25V). OSD пока питать не буду от APM. Подтвердите или опровергните мои догадки! 😃
Спасибо!
Мое мнение это поставить нормальный ВЕК , который дает ровно 5в и запитать АРМ со стороны выходов на моторы. С разъема Power питание идет через диод и предохранитель и после их у меня было падение 0.6в и пульсации
Подскажите, после прошивки регуляторов плюш 30а прошивкой blhelli их надо калибровать на ардукоптере и если да, то как?
В прошивке на каждом регуле ставишь диапазон 1080-1920 и все
Уже летает во всю 3.2rc3.
Глюков , падений не замечено ?
А что слышно про 3.2 ? Появится ?