MultiWii
ЕЕПРОМ чистили перед заливкой прошивки?, подключите обычный спектрумовский приемник, если с ним не заработает, то возможно непропай на микрухе, лечится в мастерской сотиков, но точных гарантий давать не могу, подождите других помогателей.
я пробовал другую аппу, тоже без результата
сателит забинден, но код не трогал… а где что менят?
Плату нужно перепрошить последней прошивкой, в конфиге раскомментировать(убрать //):
тип коптера,
//#define QUADX
тип платы,
//#define MICROWII // MicroWii 10DOF with ATmega32u4, MPU6050, HMC5883L, MS561101BA from flyduino.net
собственно сателлит…
//#define SPEKTRUM 1024
может еще понадобится фильтр гиры…
Вроде все…
P.S. На ХК есть инструкция…
P.P.S. Кстати, как в Мультивие сузить диапазон входых импульсов? У меня DX4е, что бы заармиться/и наоборот, или откалибровать гиры, нужно все время дергать триммера, загонять их в крайние положения … 😦 Честно говоря напрягает…
Или где можно изменить порядок следования каналов? (Турнига+модуль Спектрум = раскладка от Футабы… )
Здравствуйте.
Слежу за темой и вот ситуация почти как у меня-на забинденый сателит никак не реагировал тоже мозг.
Оказалось что при забиндивании с ОРАНЖЕВЫМ приемником от ХК потом воспринимались не все каналы (как помнится только AUX…)
После мучений забиндил сателит с приемником от JR и о чудо все заработало.
Надеюсь мой опыт пригодится.
For PROMINI, attach sat grey to RX0. Attach sat black to ground. */
//#define SPEKTRUM 1024
#define SPEKTRUM 2048включил… залил… ноль
Может не понимать 2048… если сателлит обычный…
Оказалось что при забиндивании с ОРАНЖЕВЫМ приемником от ХК потом воспринимались не все каналы
Биндил JR сателлит с 6 кан. Оранжем, все в порядке, от DX4е видит пять каналов. Плата NanoWii ATmega32U4…
сейчас добился что в программе пошла реакцыя на стики Турниги 9, но в живую моторы молчат 😦 может их в прошивке тоже включать надо?
сейчас добился что в программе пошла реакцыя на стики Турниги 9, но в живую моторы молчат 😦 может их в прошивке тоже включать надо?
Блин я вам дал ссылку на FAQ вот почитайте там про настройку и если моторы будут молчать и дальше тогда задавайте вопросы, нечего засирать тему… multiwii.p.ht про арминг и все остальное уже не раз писалось.
все сделал, моторы тест проходят но не запускаются 😦
все сделал
Если так будете говорить - вам вряд ли кто поможет. Что конкретно “всё”?
Арм сделали? В гуях видно сигнал на реги (1100 или типа того)?
скачал прошивку, все что было написано расскоментировал, залил, запустил multiwiiconf плата видется, на стики реакция есть… моторы на запускаются
в прошивке указал
#define QUADX
#define FREEIMUv043
#define A32U4ALLPINS
И расходы на аппаратуре настраивали, у меня уже помидор чешется))))))
у меня до этой платы стояла HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0 (Atmega328 PA) все работало, поменял плату 😦 не могу победить, а у нас завтра коптерфест… расходы настраивал,… не пойму ничего…
читайте FAQ пошагово там все расписано.
скачал прошивку, все что было написано расскоментировал, залил, запустил multiwiiconf плата видется, на стики реакция есть… моторы на запускаются
в прошивке указал
#define QUADX
#define FREEIMUv043
#define A32U4ALLPINS
Скачай MultiWii version r1356 r1360 (20130306) - pre2.2 там есть твоя плата:
//#define MICROWII // MicroWii 10DOF with ATmega32u4, MPU6050, HMC5883L, MS561101BA from flyduino.net
Раскомментируй как указано выше, если сателлит - то:
//#define SPEKTRUM 1024
если приемник то для включения AUX2 одну из строчек
/********************************** Aux 2 Pin **********************************/
/* AUX2 pin on pin RXO */
//#define RCAUX2PINRXO/* aux2 pin on pin D17 (RXLED) */
//#define RCAUX2PIND17
И еще: установи конечные точки в аппе в плюс, т.е. расширь диапазон стиков…
не помогло 😦
не помогло
Ну и до каких значений расширили то? Аксели калибровали?
на стики реакция есть… моторы на запускаются
Не знаю точно (не видно) - но судя по видео - по оси YAW мало расхода. Там идникатор буквально вокруг центра ходит. Точно DR на эту ось не включен? =)
По газу точно хватает - там 975 минимальная цифра
по газу менял мах до 1850, больше не дает, мин 975, пробовал ставить 1050… не пойму…
по газу менял мах до 1850, больше не дает, мин 975, пробовал ставить 1050… не пойму…
Сделай ресет профиля модели, и настрой все по новой… Там точно что то с DR…
очень заинтересовало не могли бы вы залить скриншот ГУИ меню ?
Владимир, ПИДы стоковые с 2.1 прошивки. Только P на гироскоп чуть задрал, около 6
Весь секрет только в балансировке моторов и пропов. Регуляторы РЦ-Таймер 20А прошитые Simonk.
Поменял пропы на доугие и коптер стал неуправляемым rcopen.com/forum/f134/topic224135/803
Отбалансил и снова висит.
Ну тогда все ясно. Не надо 1900 минимум. Короче на тумплер арминг поставь и лети…