MultiWii
все сделал, моторы тест проходят но не запускаются 😦
все сделал
Если так будете говорить - вам вряд ли кто поможет. Что конкретно “всё”?
Арм сделали? В гуях видно сигнал на реги (1100 или типа того)?
скачал прошивку, все что было написано расскоментировал, залил, запустил multiwiiconf плата видется, на стики реакция есть… моторы на запускаются
в прошивке указал
#define QUADX
#define FREEIMUv043
#define A32U4ALLPINS
И расходы на аппаратуре настраивали, у меня уже помидор чешется))))))
у меня до этой платы стояла HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0 (Atmega328 PA) все работало, поменял плату 😦 не могу победить, а у нас завтра коптерфест… расходы настраивал,… не пойму ничего…
читайте FAQ пошагово там все расписано.
скачал прошивку, все что было написано расскоментировал, залил, запустил multiwiiconf плата видется, на стики реакция есть… моторы на запускаются
в прошивке указал
#define QUADX
#define FREEIMUv043
#define A32U4ALLPINS
Скачай MultiWii version r1356 r1360 (20130306) - pre2.2 там есть твоя плата:
//#define MICROWII // MicroWii 10DOF with ATmega32u4, MPU6050, HMC5883L, MS561101BA from flyduino.net
Раскомментируй как указано выше, если сателлит - то:
//#define SPEKTRUM 1024
если приемник то для включения AUX2 одну из строчек
/********************************** Aux 2 Pin **********************************/
/* AUX2 pin on pin RXO */
//#define RCAUX2PINRXO/* aux2 pin on pin D17 (RXLED) */
//#define RCAUX2PIND17
И еще: установи конечные точки в аппе в плюс, т.е. расширь диапазон стиков…
не помогло 😦
не помогло
Ну и до каких значений расширили то? Аксели калибровали?
на стики реакция есть… моторы на запускаются
Не знаю точно (не видно) - но судя по видео - по оси YAW мало расхода. Там идникатор буквально вокруг центра ходит. Точно DR на эту ось не включен? =)
По газу точно хватает - там 975 минимальная цифра
по газу менял мах до 1850, больше не дает, мин 975, пробовал ставить 1050… не пойму…
по газу менял мах до 1850, больше не дает, мин 975, пробовал ставить 1050… не пойму…
Сделай ресет профиля модели, и настрой все по новой… Там точно что то с DR…
очень заинтересовало не могли бы вы залить скриншот ГУИ меню ?
Владимир, ПИДы стоковые с 2.1 прошивки. Только P на гироскоп чуть задрал, около 6
Весь секрет только в балансировке моторов и пропов. Регуляторы РЦ-Таймер 20А прошитые Simonk.
Поменял пропы на доугие и коптер стал неуправляемым rcopen.com/forum/f134/topic224135/803
Отбалансил и снова висит.
Ну тогда все ясно. Не надо 1900 минимум. Короче на тумплер арминг поставь и лети…
завелся, но колбасит не по детски…
А что за комплектующие? Пропы на пропсейверах? - забудьте!
з.ы. Завтра, точнее уже сегодня (9го марта) в Киеве Коптер Фест Приезжайте, посмотрите, проконсультируетесь.
Подскажите, ни у кого такого не было что RCTimer’овские регули заставляют моторы пощёлкивать? Ну или вообще, было у кого чтобы моторы щелкали?
У меня такая картина - собрал давеча трикоптер, на самодельных мозгах. Всё подключил, подаю питание, начинаю проверять реакции, и замечаю что раз в пару секунд каждый из моторов издаёт щелчок. Вспоминаю что такую же картину слышал и на предыдущем коптере, который продал (там тоже стояли аналогичные регули с RCTimer и покупные мозги не помню какой системы). Тогда я на это забил, но сейчас, увы, у меня трикоптер, и из-за этих щелчков, иногда сбоит или подзависает хвостовая серва. Волнуюсь так летать…
Возникает мысль что что-то в регуле заставляет его щелкать мотором, в этот момент происходит скачок потребления тока, а из-за этого серва, питаемая от BEC этого регуля, дергается…
Скорее всего у вас происходит кратковременный срыв синхры.
Много где у меня регули с РСТ симонком-не замечал такое явление.
Скорее всего у вас происходит кратковременный срыв синхры.
Хмм, я тут где-то вычитал что это из-за того что регули работают на 8кГц…
Интересно срыв синхры где и из-за чего? (кварц на Мозгах, например, не той системы? Или…гм…)
P.S. Регули кстати ваши 😃 RCTimer 30A
А регули прошитые, или так? и ещё движки какие? если магниты криво приклеены тоже может быть…