ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)

Richard_Ferlow

Вчера таки коннект начал устанавливаться. Но прерывался через какое-то время.

RA4ASN:

У меня на последних прошивках арс220 работал, но т.к. на днях получу 3dr, эксперименты с арс220 прекратил.

В тот момент когда заказывал не видел или еще не вышли дешевые комплекты 3dr. Те что находил - стоил под 100, а то и 150 долларов.

ALEXF:

Попробуй на платке которая будет подключена к компьютеру удалить(можно просто загнуть) вывод EN часто помогает

Попробю.

Lazyan
ALEXF:

И точно прошивка 2.7R4 ведёт себя как у Олег24 сразу не заметил тк гонял в автоматическом режиме ,тут потребовалось пригнать квадрик к себе буквально 100 метров и не получилось на полпути ручка была в упоре и квадрик завис горизонтально ,как будто автовыравнивание сработало

А 2.7R3 не пробовали? Уже несколько раз подряд на ней проверяли авто миссии, запускали 6-ку на высоту 300 метров, но такого глюка замечено не было. Зато вылазил другой глюк: миссия выполнялась замечательно, но по окончании миссии, когда автопилот переходил уже в лойтер несколько раз он начинал себя вести непредсказуемо: то начинал улетать в сторону (в планнере это есть в логах и видно, что это не глюк GPS), то вместо снижения по высоте опять же в лойтере, начинал набирать высоту (на 370 метрах пришлось переходить в стаб и сажать вручную “по приборам”, т.к. его уже с трудом было видно в небе, да еще и ветром сносило).

elik981

Немного разобрался с контроллером. Каналы Yaw и Roll были перепутаны из-за неправильного подключения моторов. Я все-таки напутал в процессе многократного подключения и экспериментов. А Pitch так и остался инвертирован. То есть если в Mission Planner полоска соответствует стику, то во время полета коптер реагирует наоборот. Если канал инвертировать (не важно где - в аппе или в планнере), от летает правильно, но в планнере показывает неправильно. Кто-нибудь знает почему такое может быть? Ставил MultiWii - там все нормально.

Ну а с гироскопом тоже кажется разобрался. Кажется мне просто не повезло с контроллером и чип MPU-6050 тупо непропаян. MultiWii тоже не видит ни гироскопа ни акселерометра. Но если во время инициализации прижимать чип к плате, то иногда он начинает что-то показывать. Иногда даже правильно. Но в основном всякую фигню. Попробую пропаять, надеюсь поможет.

Diman-Gad
elik981:

. А Pitch так и остался инвертирован. То есть если в Mission Planner полоска соответствует стику, то во время полета коптер реагирует наоборот. Если канал инвертировать (не важно где - в аппе или в планнере), от летает правильно, но в планнере показывает неправильно. Кто-нибудь знает почему такое может быть? Ставил MultiWii - там все нормально.

у меня тоже самое, инвертировал питч в планнере и забил на это, чуть не убил коптер по-началу по этой причине =)

Richard_Ferlow

Вчера был первый тест. По глупости сломал таки луч).

Видео записать не удалось - ничего не видно на нем, но проблемы следующие - взелает и начинает качаться влево-вправо ощутимо. Чуть полетать при этом удается. Однако если правый стик наклоняю вперед - коптер летит не туда, где у него перед должен быть. Перед - там куда стрелка Crius AIO смотрит. В Misson Planner вроде все как надо показывает.
Снижал частоту PWM до 120Hz - поведение не поменялось, так же качается. Не знаю в общем пока куда копать, не могу понять надо ли как-то отдельно гироскопы калибровать. На Multiwii относительно нормально все летало. Регули калибровал.

RA4ASN

Осцилляции можно убрать уменьшением rate P.

Compage
Richard_Ferlow:

Вчера был первый тест. По глупости сломал таки луч).

Видео записать не удалось - ничего не видно на нем, но проблемы следующие - взелает и начинает качаться влево-вправо ощутимо. Чуть полетать при этом удается. Однако если правый стик наклоняю вперед - коптер летит не туда, где у него перед должен быть. Перед - там куда стрелка Crius AIO смотрит. В Misson Planner вроде все как надо показывает.
Снижал частоту PWM до 120Hz - поведение не поменялось, так же качается. Не знаю в общем пока куда копать, не могу понять надо ли как-то отдельно гироскопы калибровать. На Multiwii относительно нормально все летало. Регули калибровал.

Раскачивается скорее всего из-за завышенного Rate P. Уменьшите на треть значения Rate P для Roll и Pitch… Регули ни при чем.

Richard_Ferlow

Понял, буду пробовать. Такой вопрос, непосредственно в полёте эти данные даст менять ? Т.е. вот он летает, а параллельно с компа в онлайнрежиме подбирать rate p - можно так?

RA4ASN
RA4ASN:

Мне скоро single придет, посмотрим, что там 😃

Пришел 3dr кит:

A-fly
Richard_Ferlow:

Понял, буду пробовать. Такой вопрос, непосредственно в полёте эти данные даст менять ? Т.е. вот он летает, а параллельно с компа в онлайнрежиме подбирать rate p - можно так?

Да, можно так, но осторожно…А, вообще, лучше держать рукой над головой, и тестить онлайн) так безопаснее

Richard_Ferlow

А по поводу направления полета вперед кто-нибудь подскажет? Я понимаю, что возможно реверс канала поможет, однако может я что-то напутал.

alex195822

Есть ли у кого нибудь полная схема подключения всех плюшек к меге? Начил паять шиелд, курю форум, и чем больше курю больше вопросов. Например - куда воткнуть SUM PPM? Как подцепить диоды БАНО?

DVE
Richard_Ferlow:

А по поводу направления полета вперед кто-нибудь подскажет? Я понимаю, что возможно реверс канала поможет

Я на своей AIO вроде тоже реверсировал.

Diman-Gad
RA4ASN:

Пришел 3dr кит:

а при подключении не усб модуля к питанию на нём лампочка зеленая постоянно горит?
у меня похоже не усб модуль дохлый пришёл =(
буду разбираться с ним. пока заказал ещё один комплект =(

RA4ASN

Зеленая лампочка загорается постоянно, если обнаруживает соседний модуль, до этого моргает. В планнере есть хелп по этому киту.

tusik
Diman-Gad:

а при подключении не усб модуля к питанию на нём лампочка зеленая постоянно горит?

Зеленая лампочка горит если нашел второй модуль. Уже ответили

Diman-Gad
RA4ASN:

Зеленая лампочка загорается постоянно, если обнаруживает соседний модуль, до этого моргает. В планнере есть хелп по этому киту.

ок, спасибо, ничего не горит, никого не видит, мертвый

TheGreatDom

Всем привет!

Вот только что отошел от краша своего квадрокоптера и решил спросить совета, может было у кого нибудь подобное.
Летал два раза сегодня. Утром первый взлет неудачный был: сразу же взмыл высоко вверх, несмотря на сигнал с пульта, но при крайне нижнем положении стика газа моторы всеже отключились полностью, и камнем вниз. Сразу же дал газу, но выровнять не удалось. Упал, но не сильно. Хорошо что не в помещении полет был. Потом летал нормально.
А вот час назад, на исходе батареи уже повторилось тоже самое. Отличие было в том что летал в спортзале. Итог: разбитый подвес и потолок в спортзале.
Прошивка 2.6 R6.

Подскажите в чем может быть дело? У меня пока вариантов нету.

Sir_Alex
TheGreatDom:

Подскажите в чем может быть дело? У меня пока вариантов нету.

Сложно что либо сказать не имея логов телеметрии. Возможно какие то проблемы с приемником (с сигналом от него).

TheGreatDom
Sir_Alex:

Сложно что либо сказать не имея логов телеметрии. Возможно какие то проблемы с приемником (с сигналом от него).

Никогда не делал логов телеметрии. Думал особо полезного там не будет ничего. У меня по Xbee с ноутбуком общается аппарат, логи в таком случае записываться на ноут будут без проблем как я понимаю?
Нужно будет с логами разобраться и тогда без них и не взлетать, а то сейчас вариант просто восстановить коптер и продолжать как ни в чем не бывало кажется довольно печальным.