Возможно поможет экспонента на руддере(если футаба) -80
Кстати, да: когда газ меняем, руддер может немного смещаться вокруг нуля.
сегодня займусь обрезанием излишков проаода GPSoКомпаса
А у вас фильтр в GPS запаян?
Кстати, да: когда газ меняем, руддер может немного смещаться вокруг нуля.
Да, при работе газом нуль по руддеру нужно ширее делать и тогда панорамы плавней получаются
Руддер или газ на крутилку, если есть такая возможность.
Руддер или газ на крутилку, если есть такая возможность.
😃😵😁
Руддер или газ на крутилку, если есть такая возможность.
Хорошее решение и микс отключаемый
Не могу нарадоваться на свою Назу! Если кто-то сомневается, стоит ли ее покупать – берите даже не думайте, на данный момент это лучшее, что есть на рынке ИМХО!
Видео - класс ! Ничего похожего до сих пор не попадалось .Круто !
Благодарю)
😃😵😁
Непонятно, что тут смешного? 😃
На er9x это или то вешается на крутилку и включается/выключается тумблером, я без этого жизни уже не представляю.
А если выведены крен и рысканье, то можно красиво облетать объекты, как в кино)
Видео - класс ! Ничего похожего до сих пор не попадалось .Круто !
Интересное видео, как не крути!
Благодарю)
А с борта есть видео?
нет, подвес жду))
Если не затруднит - какая комплектация FPV ?
bevrc 1.3 1500 mw + очки boscam.
Стоит обновлятся на новую @Naza-M Firmware* v3.16?? Есть кто обновился? Что нового?
Установил асистент 2.16 обновил сам контроллер 1версии и теперь не хочет заводится т.е. не крутит, у кого ни будь было такое?
Разобрался)
Обновился, но еще не летал.
Есть кто обновился? Что нового?
меньше прогревается
и это радует
Обратил внимание что если плотно провод намотать вокруг карбонового штыря(который идет в комплекте) то гпс как то лучше работает, спутники быстрее стал находить и провод не мешается.
Так и намотан. Все равно рыскает.
Сегодня отлетал три акка. Погода хорошая, небо ясное. Спутники моментально находил. Прошивка 3.14. Отлетал два акка, все отлично, позицию четко держит. Побаловался с файлсефом, все работает.
Но вот на третьем акке решил покрутить гексу по руддеру. И при резком обороте на 180 градусов коптер понесло в сторону и начало слегка колбасить. Летал в режиме GPS. Спасло только переключение в Atti.
До этого больше месяца летал с этой прошивкой, глюков не было!
Возможно, причина в том, что не откалибровал компас перед этим полетом. Как то ленюсь каждый раз его калибровать и думал не к чему это.
Как то ленюсь каждый раз его калибровать и думал не к чему это.
В меню четко написано, повторная калибровка производится если что либо менялось или добавлялось на раме
Если все без изменений, то зачем каждый раз калибровать?
На раме ничего не менялось, место полета только поменялось) Но глюк не приятный(( Хотел поездить, город поснимать. Сейчас как то страхово))
Еще в метрах 20 была будка высоковольтная, в сторону ее и понесло коптер. Стартовал в метрах 50 от нее. Проверю потом в другом месте, этот же моневр)