DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса

Anatoll
delfin0510:

Родная весит 9гр ,а эта 25

лучше чуть тяжелее но надежнее…

xander_kej
Anatoll:

лучше чуть тяжелее но надежнее…

и складная

delfin0510
Anatoll:

чуть тяжелее но надежнее

плюс только один,складная. а насчет надежности готов поспорить. в теме тбс дисковери если отматать несколько страниц,парень уронил квадр как раз из за такой стойки. она у него раскрутилась и в полете сложилась. наза ориентируясь на компас и кувыркнулась

piligrim-andy
delfin0510:

раскрутилась и в полете сложилась

Ничего там не раскручивается, если конечно у него там вибрации не запредельные.

vik991
delfin0510:

она у него раскрутилась и в полете сложилась. наза ориентируясь на компас и кувыркнулась

это одна проблема–хуже и избыточная прочность–крутил гейны на палубе( и качало немного) получилось что коптер упал верх ногами–так как стойка гпс была не прочная --родная потерялась(потом нашел-в время шторма упал и закатилась) прицепил палочку для шашлыков–палка сломалась а модуль целый-поцарапался немного–уал наверно 2 двух метров на железную палубу-было не приятно .случайно крутанул гейны вверх- начались вибрации дикии-и переворот-так сказать оверкиль

piligrim-andy:

Ничего там не раскручивается

скорее всего закрутить забыли–новый хозяин моего коптера именно так и уронил

Zerver

Привет Всем сегодня на 800 м от себя и высотой 145 метров перешел линию высоковольтных передач. (линия в/п не самая мощная и большая ну типа подвод до села, бетонные столбы высота метров 20 по три провода — две линии), Как только пересек сработал F/S. Коптер благополучно пошел назад и приземлился на автомате. Но управлять апар. я уже не смог и вкл. и выкл. не помогло (раньше принудительно все получалось).Наза не видела пульт. Но подвес на отдельной канале от передатчика нормально работал во время возврата. т. е. Передатчик имел связь. Вопрос у кого такие были случаи над проводами В/Вольт. Все таки и высота 145 метров была над ними. Что заглючело в назе(передатчике)?
После посадки отключил и включил питание и еще летал как ни в чем не бывало.

Дока
Zerver:

и вкл. и выкл. не помогло

Выкл, вкл. передатчика? Надо было просто режим назы переключить чтоб из файлсейва вышла.

Zerver
Дока:

Выкл, вкл. передатчика? Надо было просто режим назы переключить чтоб из файлсейва вышла.

Спасибо может не много растерялся и забыл про тумблер!

piligrim-andy
Zerver:

высота 145 метров была над ними

На таком расстоянии влияния быть не должно.

Zerver
piligrim-andy:

На таком расстоянии влияния быть не должно.

Вот и я думаю как тогда и почему сработал F/S, может все таки какое то магнитное поле словил.

piligrim-andy
Zerver:

магнитное поле словил

Это не должно было повлиять, да и на 145м поле уже не очень сильное. Я летал в 20м от действующей линии 110кв с РУ на 2,4, и недавно в 30м с РУ на 433. Никакого намека на потерю связи небыло. Хотя разные приемники могут вести себя в таких условиях неодинаково.

Andrei13
vik991:

не только в атт но и в гпс атт–типа автовзлет

Ребят, с назой столкнулся первый раз- настраиваю. А можно ли сделать, чтоб моторы меняли обороты на всем диапазоне движения стика. Извиняюсь, может тут это и обсуждалось,но беглый просмотр темы не дал результатов.

Sorcer
Andrei13:

А можно ли сделать, чтоб моторы меняли обороты на всем диапазоне движения стика. Извиняюсь, может тут это и обсуждалось,но беглый просмотр темы не дал результатов.

По идее в ручном режиме. только зачем оно вам? Вы говорите коптеру куда выше или ниже лететь, а не моторам быстрее или медленнее крутиться)
Хотите полного ручного - подключите напрямую ))))) правда нужно на каждым мотор тогда свой стик, чтоб балансировать жонглировать ими 😁

Andrei13
Sorcer:

По идее в ручном режиме. только зачем оно вам? Вы говорите коптеру куда выше или ниже лететь, а не моторам быстрее или медленнее крутиться)
Хотите полного ручного - подключите напрямую ))))) правда нужно на каждым мотор тогда свой стик, чтоб балансировать жонглировать ими 😁

Спасибо.Значит нетзаморачиваться на этом.

haSh=

Помогите плиз сделать разбор полета падения гексы 😦

youtu.be/1dyYqaEoing

C 3:55 по 4:05 идет быстрое снижение, судя по всему моя ошибка - видимо слишком низко убрал газ и моторы выключились в полете.
С 4:05 по 4:50 коптер висит, если прислушаться слышен писк.
С 4:50 коптер при развороте заваливается (судя по всему сгорел мотор) и начинает падение. Наза пытается его выровнять и весьма успешно, но мощности не хватило.

Весь полет был в режиме GPS.

Теперь куча вопросов:

  1. Почему наза дала выключить моторы в полете и как этого избежать в будущем? Летал по очкам, по вариометру было снижение 5-6м\с потом резко до 16м\с ну и слава богу он выровнялся и провисел еще 45 секунд.
  2. Почему наза дала завалить аппарат? Ведь заявлен полет с 5-ю моторами.
  3. Мотор сгорел скорее всего от брака? Остальные 5 живы и здоровы.

piligrim-andy
haSh=:

Ведь заявлен полет с 5-ю моторами.

В 80%, а может и более, случаев гекса на Назе без одного мотора падает. Только окта гарантирует сохранение управляемости. Скорее всего регуль подпалил мотор. Делать полную дефектовку и все станет ясно.

haSh=

У меня есть подозрение, что с 4:05 по 4:50 он висел на 5ти моторах, потому что на видео отчетливо слышно писк, который рабочий мотор издавать не может. Ну и при развороте, а yaw у меня через чур резкий стоял, он сделал перераспределение крутящих моментов и завалился.

Anatoll
haSh=:

Почему наза дала выключить моторы в полете и как этого избежать в будущем?

Это надо настраивать в Назе… во вкладке адвансед в разделе мотор надо поставить интеллектуальное управление… а у вас наверное установлено просто выключение

haSh=
Anatoll:

в разделе мотор надо поставить интеллектуальное управление… а у вас наверное установлено просто выключение

Нет, стоит интеллектуальное, странно. Хотя может моторы и не выключились, они достаточно тихие на самом деле, возможно ошибся. Ну а ограничить скорость спуска как-то можно? Почему он после 6 м\с начал сразу падать, а не 8-10 м\с опускаться?

Просмотрел еще раз внимательно видео - ДА, висел 45 секунд на 5 моторах!

piligrim-andy
haSh=:

8-10 м\с опускаться

Ни одна исправная Наза с такой скоростью не опускается, если только коптер не перегружен или моторы не заглохли. 3, максимум 5 м/с.

haSh=
piligrim-andy:

Ни одна исправная Наза с такой скоростью не опускается, если только коптер не перегружен или моторы не заглохли. 3, максимум 5 м/с.

Т.е. если у меня стоит интеллектуальная остановка моторов и если опустить газ до нуля - спуск будет 5м/c? Я если честно не могу вспомнить опускал я газ так низко или нет, т.к. летал в очках и ориентировался по OSD. Но что-то пошло не так, хотелось бы понять в чем именно был косяк.