Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Я часто перепрошивал TX и у меня сложилось впечатление, что светодиод остаётся в том состоянии, в котором был на момент прошивки. Т.е. неважно какой он в конце красный или зелёный.
Такая же ситуация
Подскажите пж - при включении Fallow Me коптер поворачивается не камерой ко мне,а боком. Пере прошивал пульт на 4.2.24. В чем проблема? Наверняка уже сталкивались с этим? Может какие манипуляции нужно произвести? Раньше такого не было. Три раза вчера летал и все три раза такая хрень была.
Перекалибровать акселерометр и компас, проверить, что на квадрике и на пульте не менее 8-9 спутников.
Тогда всё должно быть нормально. Ну и если вы стоите под ЛЭП, то это нормально. У меня при калибровке под ЛЭП тоже поворачивается боком.
Убедитесь, что поблизости нету проводов, больших металлических предметов, магнитов (например в телефоне).
Перекалибровать акселерометр и компас, проверить, что на квадрике и на пульте не менее 8-9 спутников.
Тогда всё должно быть нормально. Ну и если вы стоите под ЛЭП, то это нормально. У меня при калибровке под ЛЭП тоже поворачивается боком.
Убедитесь, что поблизости нету проводов, больших металлических предметов, магнитов (например в телефоне).
Я летал на даче и прошлые разы в этом же месте стартовал и все было ок. Но хз - проверю. А ещё стартанул когда вкл FM повернулся боком, а когда отлетал минут 5 то при очередном вкл. FM повернулся как надо камерой ко мне.
Доброго времени суток!
Проблема с видео на Hubsan-е.
Новый Х4. Снимки делает чётко, однако видео полёта (именно полёта) в файле на флеш памяти практически полностью искажено помехами, да такими, что ничего разглядеть. Хотя начало и конец видео имеет качественную картинку. Ещё момент, - продолжительность записи как то “прыгает”, например полёт около минуты в записанном варианте составляет 7 секунд, при этом в начале видно взлёт…, “помехи”…, затем посадка…
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана такая проблема с видео? Как можно исправить?
Спасибо!
Доброго времени суток!
Проблема с видео на Hubsan-е.
Новый Х4. Снимки делает чётко, однако видео полёта (именно полёта) в файле на флеш памяти практически полностью искажено помехами, да такими, что ничего разглядеть. Хотя начало и конец видео имеет качественную картинку. Ещё момент, - продолжительность записи как то “прыгает”, например полёт около минуты в записанном варианте составляет 7 секунд, при этом в начале видно взлёт…, “помехи”…, затем посадка…
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана такая проблема с видео? Как можно исправить?
Спасибо!
Медленная флешка. Нужен 10 класс со скоростью не менее 40-50 мбит. Лучше 70 мбит.
Доброго времени суток!
Проблема с видео на Hubsan-е.
Новый Х4. Снимки делает чётко, однако видео полёта (именно полёта) в файле на флеш памяти практически полностью искажено помехами, да такими, что ничего разглядеть. Хотя начало и конец видео имеет качественную картинку. Ещё момент, - продолжительность записи как то “прыгает”, например полёт около минуты в записанном варианте составляет 7 секунд, при этом в начале видно взлёт…, “помехи”…, затем посадка…
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана такая проблема с видео? Как можно исправить?
Спасибо!
Скорее всего с контактами в видеоплате, у меня похожее было, когда движкам даёшь обороты, появлялись жуткие полосы до полного пропадания видео. Исправилось дожатием всех разъемов на видеоплате. Причём проверте, иногда при полностью вставленном разъеме некоторые контакты просто выдвигаются из посадочного места.
Решил потестить RHE прошивки, поставил 1.2.20, 1.2.25 безкалибр 1.1.9.
У меня вопрос - как квадр в RTH сам с 100 до 700 м поднялся???
FC-1.5.25 наверно?
Нормальный комплект по полёту. Но со спутниками на пульте беда.
Задрать могло от сильного ветра на верху,
Хотя у этой полётной прошивки не зажаты углы как в 36-ой.
на 1.1.36 у народа притензии были на самопроизвольный набор высоты.
В 1.5.25 проблем быть не должно.
И перепроверьте прошивку. Возможно в ограничении высоты возврата лишний ноль поставили.
Я часто перепрошивал TX и у меня сложилось впечатление, что светодиод остаётся в том состоянии, в котором был на момент прошивки. Т.е. неважно какой он в конце красный или зелёный.
На ПРО, у меня лично, всегда зелёный по завершению загорается.
после включения"орбит",включить то он включился,но выйти из него я так и не смог,
Я, этому ЦФ, с певого тестирования особо не доверял. Паходу не зря.) Раза попробовать хватило.
Сыроват алгоритм. Не надёжен. Летит по кругу, но “черз Роттердам в Попенгаген”. 😃 Пермудрили с ним китайцы. Но за старания им плюсик.
у вас плата пульта с таким же номером как у меня, одинаковые, можете помочь? у вас прошивка позволяет откл. Gps? можете при вкл пульте измерить напряжение на всех контактах передатчика 2,4ггц? и если можно при выключенном пожалуйста?
Андрей, вот вы только не обижайтесь, но я вообще ещё не встречал людей, так яростно отвергающих помощь такого большого количества людей, желающих ему помочь! Вот Вы готовы озадачить меня такими манипуляциями, а сами делать не желаете, исключительно, ничего из того, что вам рекомендуют. Давайте так, если выложив описание проблемы и выполнив все данные Вам рекомендации, не решите проблему, я Вам обещаю пойти, купить тестер и провести все необходимые измерения, с видеофиксацией, что бы вы не сомневались в серьёзности моих намерений. Однако, сдаётся мне, что если вы очень внимательно прочитаете вот этот постrcopen.com/forum/f135/topic491018/910 и предыдущие сообщения автора на эту тему, то все Ваши проблемы останутся в прошлом. Удачи!
почему отвергаю,почему так решили, это же в моих интересах, я и зарегистрировался для этого,все советы проделываю,пока нет результата,думаю что у меня что то с программами, но ничего не получается, вот и паникую может… у меня такой же квадрик как у вас 501ss и плата такая же в пульте понимаете…
Сегодня чуть не потерял дрон. Место взлёта “чистое” зона полёта знакомая, прошивка 25-ая “безкалиберная” Включаю пульт, включаю коптер, затем включаю Тигромух. Спутники в норме ( 12х11 ) показания компаса корректные-взлёт. Поднялся метров на 10 в АМ и решил проверить удержание точки в жпс моде. Клацнул тумблер, и в тот же момент Хабсан рванул в сторону с резвостью, котокую я от него ни как не ждал. Вырубаю жпс- реакции ни какой. Учитывая, что внизу густая трава, а высота не бульшая вырубаю движки. Дрон упал метров за 400. Чтобы не искать в траве включаю рацию, нажимаю вызов, а в ответ дикий шум радиопомех. На поиски потратил два часа. Хорошо, что оранжевый, иначе пришлось бы косить делянку. Осмотр квадра повреждений не выявил, поэтому решил повторить попытку. Взлетел в жпс, и сразу дикий унитаз. Пришлось опять ронять на землю. Решаю перекалибровать компас, кручу, кручу не калибруется. Отключаю Тигромух - компас калибруется за два + один оборота. Взлетел, полетал в разных режимах, всё в порядке. Опять врубил маяк- компас сошёл с ума. Показания меняются с хаотичной частотой. При количество спутников 10 х 8 . На этом эксперимент закончил.Дома разобрал квадр, осмотрел Тигромух, вроде всё в порядке. Пошевелил провода, подёргал и нашёл. Провод питания Тигромуха переломился, и внутри изоляции замыкая и размыкая контакт создавал помеху от которой компас и спятил. Был ли это брак проводка , или это была небрежность сборщика я не знаю. Тигромух конечно хорошо, но-на Маяк надейся, но сам не зевай.😁
Решаю перекалибровать компас, кручу, кручу не калибруется.
Вот точно такое же поведение квадрика было у меня, только с трекиром RF-v16. Унитазы, срывы в китай и так далие. Перепробовал всё место установки, экраны ставил, бестолку - помогало только одно, ронять его на землю откл. движки. Судя по отзывам обоих устройств проблема индивидуальна. Гдето, комуто водка мешает, или наводка…
Может расстрою хозяев тигромух и других тркеров, но, с покупки, летаю принципиально без обвесов и доработок с трекерами.
За долгое время владение квадром, ни одного улёта не было. Падений тоже.
Были посадки по исходу акума, да и то только у ног хозяина. (не нарадуюсь на эту пищалку в ПРО пульте)
Эту тему просматривают:
Ну как летается, прибалтика? 😃
Вот точно такое же поведение квадрика было у меня, только с трекиром RF-v16. Унитазы, срывы в китай и так далие. Перепробовал всё место установки, экраны ставил, бестолку - помогало только одно, ронять его на землю откл. движки. Судя по отзывам обоих устройств проблема индивидуальна. Гдето, комуто водка мешает, или наводка…
До сего момента Маяк работал без нареканий. Сегодня перепаял, всё проверил,вроде всё в порядке. Испытания завтра, сейчас у нас уже ночь.
Какая погрешность ЖПСа в метрах?
Какая погрешность ЖПСа в метрах?
У меня за всю эксплуатацию погрешность составляет от 0.5 до 5м
ps это при автовозврате
Может расстрою хозяев тигромух и других тркеров, но, с покупки, летаю принципиально без обвесов и доработок с трекерами.
За долгое время владение квадром, ни одного улёта не было. Падений тоже.
Были посадки по исходу акума, да и то только у ног хозяина. (не нарадуюсь на эту пищалку в ПРО пульте)Эту тему просматривают:
Ну как летается, прибалтика? 😃
Пока нелетаэм, жду 2.4 модул, мелкий поменал антену на пулт на ходу, тепер зона нормалной управляэмости 5метроф.
Пока нелетаэм, жду 2.4 модул, мелкий поменал антену на пулт на ходу, тепер зона нормалной управляэмости 5метроф.
Модуль в пульте или самом кваде полетел?
Модуль в пульте или самом кваде полетел?
Думаю сто в пулте, на нем антену меняли. В любом случие модул одинаковий.
затем включаю Тигромух.
помехи дает дикие при включении 1 раз попробовал вызов сделать на тигромух на холостых оборотах так квадрик у меня подпрыгнул и перевернулся и положения компаса и гироскопа зависли в случайных положениях
после таких выкрутасов сначала подаю на квад питание активируется тигромух после передергиваю аккум и в полет
Добрый вечер !
Прикольный сюжет отснял сегодня 😉
Купил GPS трекер LK-106, но при настройке его, разочаровался
К нему желательна симка, с бесплатными смс и интернет трафиком.
А в нашем регионе, у сотовых операторов, таких тарифов нет.
А по 300 рублей в месяц, я не готов платить.
Поэтому продам страждущим, за сколько брал (1660)