PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка

arb
gpp:

В настройках двигателей сейчас 2 - Oneshot125.

А раньше значит был 1 (судя по картинке). И что ничего не поменялось? Это принципиально разные режимы. 1 это ПВМ, несмотря на подпись.

gpp
arb:

А раньше значит был 1 (судя по картинке). И что ничего не поменялось? Это принципиально разные режимы. 1 это ПВМ, несмотря на подпись.

Не поменялось. 😦 Может чуть плавнее стали обороты нарастать. С 1 я экспериментировал.

arb
gpp:

С 1 я экспериментировал.

Не понял, а со 2.

gpp
arb:

Не понял, а со 2.

На скриншоте 1 но я ставил 2. Сейчас установлена 2, можете не обращать внимания на 1. В текущих настройках 2. Вибрации как на видео остались. Может в регуляторах что-то настроить еще?

arb

Тогда для начала верните винты на место, закрепите коптер на столе (или винты наоборот) и повторите свои эксперименты с ними.
Потом если что и настройки можно будет поменять, но без винтов нет смысла.

gpp:

Может в регуляторах что-то настроить еще?

Пока можно отключить Low RPM Power Protect.

Hyperion

вышел 3.5rc8

Copter-3.5.0-rc8 has just been released and should appear in the Mission Planner’s (and other GCS’s) beta firmware’s link within a few hours. This is just bug fixes and minor enhancements over -rc7:

Solo on Master:
add/fix tones and LED support
resolve dataflash health reporting issue
Allow flight controller to boot even if critical sensors fail (previously stopped at startup and displayed message people could rarely see)

Minor enhancements:
Landing Gear retracts/deploys only when pilot first moves switch (previously would always deploy on startup)
BeagleBoneBlue supports external compass, OLED display
Bug fixes:

increase pilot stick dead zones for roll, pitch and yaw (still slightly more narrow than AC3.4)
increase default roll, pitch and yaw rate IMAX values to 0.5, reduce default yaw rate filter to 2.5hz
reduce accel filter from 20hz to 10hz (smoothes throttle in AltHold)
fix EKF declination fusion
object avoidance fix to ignore old distance measurements and out-of-range distances from range finder
fix poxyz west-east processing (it was backwards)

atagir

Доброго времени суток.
Сегодня такая беда приключилась с моим коптером. Подключаю аккум, слишком долго ищет спутники, решил взлететь на лоитере, через совершенно небольшое время коптер переворачивается и падает. В логах разбираюсь плохо. В чем может быть причина?
Лог yadi.sk/d/O7ufmner3K9T5G
Двигатели копия DJI, ноунейм реги, пропы дешевые 1045 отбалансированы.
Все летало хорошо, и вдруг (((((.

gpp
arb:

закрепите коптер на столе (или винты наоборот) и повторите свои эксперименты с ними.

Проверил с винтами, вроде лучше стало. На днях проверю в полете. Но проблема не ушла. При уборе газа в 0 перед самым снижением обороты увеличиваются, происходит как бы нарастание оборотов и потом убывание до значений при арминге. На видео это характерные звуки. На самом деле газ в 0!

!

arb
Hyperion:

reduce default yaw rate filter to 2.5hz
reduce accel filter from 20hz to 10hz (smoothes throttle in AltHold)

Решили по умолчанию еще меньше сделать фильтры, чтоб вибрацию не ловить.

gpp:

На видео это характерные звуки. На самом деле газ в 0!

Это что-то с настройками пикса.
Попробуйте все сбросить и настроить заново. Возможно что-то случайно сбили.

gpp
arb:

Это что-то с настройками пикса.
Попробуйте все сбросить и настроить заново. Возможно что-то случайно сбили.

Reset to defaults или как-то еще можно? На APM я тупо затирал EEPROM.

arb
gpp:

Reset to defaults или как-то еще можно?

Сначала в терминале без флэшки
mdt start
mdt erase
а потом уже сброс по умолчанию

gpp
arb:

Сначала в терминале без флэшки
mdt start
mdt erase
а потом уже сброс по умолчанию

Сделал Reset to defaults. Настроил все заново. Ничего не поменялось. mdt start mdt erase буду уже завтра пробовать. Но что-то мне подсказывает что и это не поможет. Может тут кто-то еще кроме меня имеет littlebee+pixhawk? Проверьте пожалуйста, есть ли такой же эффект?

arb
gpp:

Но что-то мне подсказывает что и это не поможет.

У меня идеи пока кончились, может кто из владельцев пикса что еще подскажет. Только не путайте все же вибрации и настройки.

gpp
arb:

Только не путайте все же вибрации и настройки.

Вот я думаю что в полете возникает такая же ситуация. На видео слышите же когда я убавляю газ в 0, то обороты плавно снижаются и потом в какой-то момент времени возрастают и приходят в норму(дефолтные обороты при арминге)? Именно в этот момент возникает резонанс по всей раме. Все это происходит в режиме Stabilize. Но если сделать те же самые действия в режиме калибровки, то никаких проблем. Я сам уже голову сломал себе. Не пойму в чем проблема. 😦

romellaz
gpp:

Вот я думаю что в полете возникает такая же ситуация. На видео слышите же когда я убавляю газ в 0, то обороты плавно снижаются и потом в какой-то момент времени возрастают и приходят в норму(дефолтные обороты при арминге)? Именно в этот момент возникает резонанс по всей раме. Все это происходит в режиме Stabilize. Но если сделать те же самые действия в режиме калибровки, то никаких проблем. Я сам уже голову сломал себе. Не пойму в чем проблема. 😦

Ваш баг практически полностью как и у меня, с той лишь разницей что в моём случае обороты не повышаются а как бы зависают на мгновение и получается снижение ступенькой, в остальном всё как у вас один в один. (писал о проблеме несколько страниц обратно ) на PX4 прошивке этих глюков нет кстати. littlebee+pixracer + gartt 2212 да и в моём случае вроде никаких вибраций и резонансов не замечено

gpp

У меня и снижение и повышение оборотов тоже ступеньками идут. Ну или как бы с задержкой. Что за прошивка PX4?

romellaz
gpp:

У меня и снижение и повышение оборотов тоже ступеньками идут. Ну или как бы с задержкой. Что за прошивка PX4?

та что прошивается через Q ground control

gpp

Какие у нее преимущества или недостатки в сравнении с стоковой прошивкой?

romellaz

не могу ничего сказать прошивал исключительно для понять природу глюка, прошивку и саму программу не изучал

Hyperion

а логи вы смотрели холостого арма? Может контроллер и выдает такой сигнал. В ветке бетафлая вообще уже считается моветоном тестировать правильно ли работает связка мозг-регули-моторы, не одев пропеллеры.