PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка

atagir

Доброго времени суток.
Сегодня такая беда приключилась с моим коптером. Подключаю аккум, слишком долго ищет спутники, решил взлететь на лоитере, через совершенно небольшое время коптер переворачивается и падает. В логах разбираюсь плохо. В чем может быть причина?
Лог yadi.sk/d/O7ufmner3K9T5G
Двигатели копия DJI, ноунейм реги, пропы дешевые 1045 отбалансированы.
Все летало хорошо, и вдруг (((((.

gpp
arb:

закрепите коптер на столе (или винты наоборот) и повторите свои эксперименты с ними.

Проверил с винтами, вроде лучше стало. На днях проверю в полете. Но проблема не ушла. При уборе газа в 0 перед самым снижением обороты увеличиваются, происходит как бы нарастание оборотов и потом убывание до значений при арминге. На видео это характерные звуки. На самом деле газ в 0!

!

arb
Hyperion:

reduce default yaw rate filter to 2.5hz
reduce accel filter from 20hz to 10hz (smoothes throttle in AltHold)

Решили по умолчанию еще меньше сделать фильтры, чтоб вибрацию не ловить.

gpp:

На видео это характерные звуки. На самом деле газ в 0!

Это что-то с настройками пикса.
Попробуйте все сбросить и настроить заново. Возможно что-то случайно сбили.

gpp
arb:

Это что-то с настройками пикса.
Попробуйте все сбросить и настроить заново. Возможно что-то случайно сбили.

Reset to defaults или как-то еще можно? На APM я тупо затирал EEPROM.

arb
gpp:

Reset to defaults или как-то еще можно?

Сначала в терминале без флэшки
mdt start
mdt erase
а потом уже сброс по умолчанию

gpp
arb:

Сначала в терминале без флэшки
mdt start
mdt erase
а потом уже сброс по умолчанию

Сделал Reset to defaults. Настроил все заново. Ничего не поменялось. mdt start mdt erase буду уже завтра пробовать. Но что-то мне подсказывает что и это не поможет. Может тут кто-то еще кроме меня имеет littlebee+pixhawk? Проверьте пожалуйста, есть ли такой же эффект?

arb
gpp:

Но что-то мне подсказывает что и это не поможет.

У меня идеи пока кончились, может кто из владельцев пикса что еще подскажет. Только не путайте все же вибрации и настройки.

gpp
arb:

Только не путайте все же вибрации и настройки.

Вот я думаю что в полете возникает такая же ситуация. На видео слышите же когда я убавляю газ в 0, то обороты плавно снижаются и потом в какой-то момент времени возрастают и приходят в норму(дефолтные обороты при арминге)? Именно в этот момент возникает резонанс по всей раме. Все это происходит в режиме Stabilize. Но если сделать те же самые действия в режиме калибровки, то никаких проблем. Я сам уже голову сломал себе. Не пойму в чем проблема. 😦

romellaz
gpp:

Вот я думаю что в полете возникает такая же ситуация. На видео слышите же когда я убавляю газ в 0, то обороты плавно снижаются и потом в какой-то момент времени возрастают и приходят в норму(дефолтные обороты при арминге)? Именно в этот момент возникает резонанс по всей раме. Все это происходит в режиме Stabilize. Но если сделать те же самые действия в режиме калибровки, то никаких проблем. Я сам уже голову сломал себе. Не пойму в чем проблема. 😦

Ваш баг практически полностью как и у меня, с той лишь разницей что в моём случае обороты не повышаются а как бы зависают на мгновение и получается снижение ступенькой, в остальном всё как у вас один в один. (писал о проблеме несколько страниц обратно ) на PX4 прошивке этих глюков нет кстати. littlebee+pixracer + gartt 2212 да и в моём случае вроде никаких вибраций и резонансов не замечено

gpp

У меня и снижение и повышение оборотов тоже ступеньками идут. Ну или как бы с задержкой. Что за прошивка PX4?

romellaz
gpp:

У меня и снижение и повышение оборотов тоже ступеньками идут. Ну или как бы с задержкой. Что за прошивка PX4?

та что прошивается через Q ground control

gpp

Какие у нее преимущества или недостатки в сравнении с стоковой прошивкой?

romellaz

не могу ничего сказать прошивал исключительно для понять природу глюка, прошивку и саму программу не изучал

Hyperion

а логи вы смотрели холостого арма? Может контроллер и выдает такой сигнал. В ветке бетафлая вообще уже считается моветоном тестировать правильно ли работает связка мозг-регули-моторы, не одев пропеллеры.

gpp
Hyperion:

а логи вы смотрели холостого арма? Может контроллер и выдает такой сигнал. В ветке бетафлая вообще уже считается моветоном тестировать правильно ли работает связка мозг-регули-моторы, не одев пропеллеры.

Я уже стал подумывать что так работает Damped Light… Типа оттармаживает.

Hyperion

Ну для начала когда вы поднимаете стик то сигнал не проходит напрямую с пульта на регули. А он поступает в полетник, тот поднимает уровень газа, смотрит что газ поднимается а коптер не взлетает. И может чудить как угодно. В бетафлае например вообще стик поднимаешь немного а полетник сам газ увеличивает до максимума через какое то время. Так что проверка плавности таким образом это вообще не вариант.

gpp
Hyperion:

Ну для начала когда вы поднимаете стик то сигнал не проходит напрямую с пульта на регули. А он поступает в полетник, тот поднимает уровень газа, смотрит что газ поднимается а коптер не взлетает.

Да это понятно. Возможно и в этом дело. Просто есть квадрик на APM и там такого эффекта нет. Тут я заметил, что если поднять газ до упора без винтов, то он плавно нарастает до максимума и потом начинает падать примерно до середины. Полетаю завтра и посмотрю. Еще бы снять эти пропадаптеры 😃

atagir
atagir:

Доброго времени суток.
Сегодня такая беда приключилась с моим коптером. Подключаю аккум, слишком долго ищет спутники, решил взлететь на лоитере, через совершенно небольшое время коптер переворачивается и падает. В логах разбираюсь плохо. В чем может быть причина?
Лог yadi.sk/d/O7ufmner3K9T5G
Двигатели копия DJI, ноунейм реги, пропы дешевые 1045 отбалансированы.
Все летало хорошо, и вдруг (((((.

Все что смог понять в логах о возможной ошибке это резкое падение напряжения батареи до 10,2 вольта и резкие скачки после. Является ли это причиной? Или это только следствие?

ctakah

Интересная ситуевина: взлетаю, коптер немного висит в стабе ,газую - подлетает бодренько, а через 10-20 сек начинает сам снижаться,газ вверх-пофиг, ну и в конце посадка или даже кувырок. Тестовые логи пишут компас по Z с большими офсетами-допускается 500 , у меня 720 .Плюс питание проседает до 4.75 ( вряд ли из-за этого ) Вибрации в норме,что подтверждает тестовы

й файл и график. Собственно из-за компаса может быть такая бяка?

Прошивка 3.4.6 пикслайт

Hyperion

теоретически да. Но у меня из за вибраций наоборот вверх рвался. Стик почти в ноль а он все равно вверх. В стаб щелкаешь, тогда слушается. Выложите лог, сравню со своим