Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr
Добрый день.
прошивка XXcontrol_KR_XCopter_v2_9
- плату поставил ровно.
- армировал
- дал газу
- шим на 1 и 2 двиганы примерно 70%
- при наклоне платы на 20-40% в момент перемещения идет изменения шимов
- после установления покоя на наклоне шим так же идет 70%
так и должно быть?
на другом квадрике(хабсане) шим должен быть разным для востановления горизонта
ps пробывал на 2.5 - аналогично
вопрос в принцепе неактуальный. нашел в ветке что палата горизонт держать не умеет, но у меня почему-то то крутится вокруг своей оси при взлете, то улетает в бок и опракидывается.
- я так понял надо квадрик сбалансировать (центр тяжести)
- запускать с горизонтально поверхности
еще какие советы будут? (пост видел)
реально ли подлючить к плате аксели, какой, есть ли прошивка?
Чтобы поднять эту плату в воздух - надо добиваться равновесия, используя триммеры пульта. Советую начать с средних положений резисторов.
Были попытки подключить аксель, но не помню чем закончилось. На rcgroups темы есть. А не проще купить за 15 баксов мультивий лайт и получить больше удовольствия?
да такое ощущение что бесполезно тримировать…
попробую сначало центр тяжети нормально сделать
Мне не хватало триммеров даже. Делал субтрим.
спасибо. попробуем
В общем у меня проблема такая. на последней прошивке(крутилки на 50%) пытаюсь взлететь. влет прошисходит быстро. попытался кривую на аппе настроить, постепенно увеличивая максимальное значение. взлет происходит на, -40 но все равно резко. подскажите куда копать.
коптер x4
есть видио у кого-нибудь, где коптер парит над полом на растояние 10-30 сим от пола?
ну что, кто куда применил первый КК (красный) и второй (синий)? Или эти динозавры уже списаны на помойку? Наткнулся на своего, лежит уже год без полета. Куда б его применить?
Первые полёты на свежесобранном qкоптере, довольно сложно удержать его.
Сильно стиками дергаете, настройте расходы и экспоненты.
Ой как жестко. Все так начинали.😉 и желательно с такой высоты не кидать.
Расходы поменьше и кривую газа поплавнее.
KK уже вчерашний день, его разве, что из-за того что выкидывать жалко можно на раму ставить, Cirus SE на 328 атмеге по деньгам практически столько же стоит, а по качеству полета CopterX FBL с прошивкой QuadCopter летает намного стабильнее и пердсказуемее, IMHO
P.S. Пару лет назад когда большенства хороших плат на рынке не было и был выбор немецкая электроника или гиро от ХК собирал трикоптер на дискретных гироскопах, потом на KK - поведение было в обоих случаях аналогичным - всегда его куда то несло и тянуло … на месте больше 5 сек. висеть не могли.
всегда его куда то несло и тянуло … на месте больше 5 сек. висеть не могли.
Плохо настраивали значит. В безветрие можно было положить пульт и попить чайку, коптер слегка по ветру дрейфовал (прошивка 4,7 от КК)
у нас в степях без ветра не бывает , прошивка была из 2-й серии. Платы с акселем даже в ветер не плывут если пиды приподнять
у нас в степях без ветра не бывает , прошивка была из 2-й серии. Платы с акселем даже в ветер не плывут если пиды приподнять
Вот как раз с акселем коптеры и плывут в ветер, т.к. невозможно завесить с небольшим наклоном, коптер выравнивается.
ESC: HobbyKing Red Brick 10A
Виктор , скажите у этих регуляторов отсечка есть ?
ESC: HobbyKing Red Brick 10A
Виктор , скажите у этих регуляторов отсечка есть ?
Какая то есть. Точнее для NiMH и LiPo. Я до отсечки никогда не добирался. А теперь после перепрошивки вообще от отсечки избавился.
Какая то есть. Точнее для NiMH и LiPo. Я до отсечки никогда не добирался. А теперь после перепрошивки вообще от отсечки избавился.
)) понятно. ну пусть бы была , что так радикально?
Ну вот выдалась свободная неделька и для коптера, пересобрал раму отпилив и выбросив не нужные части😁 удалив насколько это было возможно лако-красочное покрытие с трубок от старого светильника…квадрик потерял в весе около 400 грамм…сейчас весит 950 г.
Была проблема с настройкой, а точнее подключением двигателей совсем забыл что стоит прошивка QuadController V4.7 X…вовремя наткнувшись на пост Александра rcopen.com/forum/f123/topic236143/906 переподключил движки и все залетало:) Даже триммировать не пришлось…
Народ, подскажите пожалуйста, никак у меня AVR программатор шедший в комплекте с платой KKmultikopter v5.5 не цепляется к компу как COM порт, все перепробовал уже