New entries
Практически все коллеги по хобби сталкиваются с ситуацией что видеолинк или канал управления либо не работает вовсе, либо работает на дальности много меньшей ожидаемой. Без средств контроля поиск неисправности становится большой проблемой и часто бывает возможен только поочередной заменой всех комплектующих. И благо- если есть у кого взять что то на пробу…
Но 90% причин этой проблемы может решить лампочкотестер. Он занимает достойное место даже у владельцев дорогих измерительных приборов, потому как недорого обходится, занимает мало места и даже в поле поможет вам легко определить большинство проблем с радиоканалом.
Кроме того он имеет преимущества перед другими, более чувствительными показометрами.
В результате того что помещения, да и пространство на улице- совершенно не похоже на безэховую камеру- при измерениях антенн будет и множество отражений. В итоге, прибор с большей чувствительностью, будет на большем расстоянии от антенны и на меньшем от отражающих предметов. Почему и будет принимать “кашу” со всех сторон.
В связи с принятием нового закона о БПЛА уточняю, что данное видео не снимал и публикую по просьбе другого человека.
Раз уж начал описывать, допишу чем дело кончилось. В общем мой вопрос на форуме провисел меньше суток. Господин Covax сообщил, что создавать тему с просьбой о настройке квадрика в разделе “Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка” это не правильно. А правильно засунуть ее в одну из тем где уже 120 страниц. Дело хозяйское. Начал разбираться сам.
Как программист начал разбираться с софтом - проверил версию прошивки в мозгах. Оказалось что не CleanFlight как пишет продавец, а BetaFlight! Ладно, поставил BetaConfigurator посмотрел через него. Естественно ничего не меняется. Прошил CleanFlight - не помогло. Откатил на BF. Решил прошить регуляторы прямо через порт BF… и они отвалились! Не крутятся, один вообще не видится. Методом проб оказалось что шить через BF не получается, только менять настройки. Нормально перепрошивает только CF! Т.е. вернул CF и восстановил регуляторы, потом снова накатил BF.
Мысль о cnc портале витала ещё лет пятнадцать назад, тем более ,что я закончил ЛССТ и начинал свою трудовую деятельность на ЛПОПС Ильича.Ну это так, лирика. В общем весной захотелось мне очень чего то эдакого и вот оно родилось 😃
Ну не терминатор конечно, но уже и не буратино 😃
Более подробные фото …google.com/…/AF1QipO4_AUEufWE44xeWFNgu_7k-CQTUOrQ…
Ну и парочку полезностей:
1 Что бы выставить направляющие в плоскость, ставим индикатор на стойке в геом центр (между направляющими), затем поверочной линейкой на диагоналях смотрим разницу высот.
2 если вдруг нужно резануть трубку спиралью, оч просто
Пробрасывание боуденов.
Размечаете что и как пойдёт.
Кто-то любит поверх балки. Мне нравится внутри балки.
В боуден заправляется стальная проволока. Поверху боуден проматывается кевларом.
По всей длине балки прихватываете боуден магнитами.
Проливаете циакрином. Всё.
Тяги.
Тяги в комплекте идут из нержавеющей проволоки 0,5 мм.
Наконечники я не использую. Не те нагрузки.
Либо Z изгиб. Либо Г-образный крючок, и стопрок.
Любой, хоть из термоусадки и смолы.
Я так предпочитаю “хардкор” - три витка медной проволочки на кончик, и каплю припоя.
Захотелось что то универсальное, ну как машины есть пузотёрки, а есть джипы, а мне городскому ни то ни сё не подходит, поэтому выбирал универсал повышенной проходимостью с полным приводом 20 см клиренс как у джипов. Так же и коптер, был 500мм и был 250мм, и тот и тот хороши, но хотелось именно один, и погонять, и с подвесом поснимать, и вот что вышло.
Лёгкий складной долголётик mini TBS 370mm FPV коптер на 8-х пропах на назе v1 с GPS 25+ минут полёта (наза будет меняться на гоночный мозГ)
Продолжаю развивать своё приложенье: play.google.com/store/apps/details?id=air.airmodel…
(iOS по прежнему нет, извиняйте).
С прошлого раза добавлены:
Расчёт полётного времени, таймер, всякое по мелочи. Но главное - звуковой тахометр! Он пока еще сырой и может показывать ерунду, так как не всегда точно определяет нужную палку в спектре (самая громкая не всегда самая “правильная” - частенько ловит гармонику).
Если есть возможность - просьба потестировать и высказать замечания-пожелания! Приложение в активной разработке, любая предложеная Вами фича может быть реализована😒
Сайт нашего объединения…
modavia.wixsite.com/tehrazvitie
друзья нужны ваши лайки в ютубе, это видео для конкурса в котором вы поможете мне победить)) спасибо
Сделал павермодуль на датчике тока ACS758, размер платы 50*50, выходы с датчиков 3,3в, можно сделать под 5в
Детали:
*датчик тока acs758lcb-100u
*smd резистор 500Ом и конденсаторы выпаял из сгоревшего регуля
*резисторы для делителя напряжения 12кОм, 2,7кОм
*стабилизатор 3,3в для питания датчика
*DC-DC mp2307dn
После проекта Rotor S мне захотелось уменьшить конструкцию коптера и уменьшить парусность. Имея на руках предыдущий коптер, половина работы уже была сделана.
Я уменьшил длину алюминиевого профиля, изменил передние пластины из текстолита так, чтобы лучи были под прямым углом и пропы не лезли в кадр.
После недолгих тестов предыдущей машинки решил делать все по другому:
- 2WD
- Конструкция как можно проще
- Легче (до 2.3 кг)
- Быстрее
Конечно Ульянково!Здесь я тоже дома, тоесть на даче!😃))
Классно полетали, правда немного замерзли.Но все равно тусанули супер и на этом закрыли сезон!
Как всегда-в полной боеготовности!
ТусЭ by Пётр Кокорев, on Flickr
Традиционный эвиант-обязателен для посещения!Питер-это святое!
Самая большая и дружная тусовка в России!Дорога конечно тяжелая, но оно того стоит.
Буду стараться ездить каждый год!
Моя давняя цель, провести тусовку в Звенигороде осуществилась!Спасидо огромное магазину Форсаж и еще большее спасибо Николаю и Максу!Думаю это станет доброй традиции собираться у меня в гостях!Тусовка получилась очень душевная, но всё испортила гроза.Надеюсь в следующем году всё будет еще круче!
Использую для крепления аккумуляторов, камер и всего что приходится снимать чтоб не клеить постоянно двусторонним скотчем. Кроме того к нему нормально крепится мягкая сторона обычной ворсовой липучки.
Рекомендации по возможным мотоустановкам для Абсента.
Настоятельно рекомендую вот эту тему.
Для целей спорта - мотоустановки с редукторами.
На них можно будет получить искомые ватты (450+) при гуманном весе, но цены не гуманны, конечно.
Выбор редакции:
Оптимально - инраннер конечно. Типа такого Typhoon EDF 2W
И к нему либо Reisenauer Micro Edition 5:1 либо контроник. Они также есть 5,2:1
Альтернативные связки. Чуть более бюджетные.
Готовились к юбилею друга и искали ему подарок от компании. Да наша компания - парапланерная партизанская эскадрилья vk.com/parakulynda в небольшом Алтайском селе. Думали подарить ему радиоуправляемый парапланчик. Искали, читали, магазины форумы. И тут появился ОН
DJI Phantom 4 !!! Удивлению не было предела, насколько продвинулась техника, автоматизация полёта, ну просто неприличная. Когда-то в 2008 я сделал шаг от моделей в большую авиацию и стал летать сам. Модели были несовершенные, обучение пилотированию занимало очень много времени. Краши, ремонты… А тут кнопка взлёт… кнопка домой!!! И понимание что давняя мечта снимать с воздуха, и показать всё это людям, обретает новые очертания!!! 😃😃😃😵
Комплект регуляторов из Москвы шел неделю. Запаял для пробы один на место неработающего - все завелось, что в общем и ожидалось. Перепаял все, включаю без винтов и получаю странную картину. Моторы крутятся, но как-то рывками, обороты не держат. Ну, думаю еще и с “мозгами” проблемы? Производитель пишет что на мозгах залит CleanFlight - подключил к ноуту, поставил конфигуратор и начал разбираться:
www.youtube.com/watch?v=u0fXSl-60Ok
Даю обороты через тест моторов - все работает идеально. Через аппаратуру - начинается чехорда! Такое ощущение, что идет срыв синхронизации. Но через тест почему тогда работает? Поставил винты - думал поможет. Стало еще хуже. Даешь газ плавно-плавно, винты начинают раскручиваться… а потом рывком сразу примерно на 50% мощности. Ковырялся с час, идеи иссякли - написал на форум и стал ждать ответа.
Предложил человеку сделать запись в дневнике, отказался, сохраню его труд здесь, а через год, предложу забрать себе в блог думаю к тому времени его тема (rcopen.com/forum/f37/topic432905 ) опустится и растворится и он поймёт как он был не прав, как он её разместит у себя, тут я её удалю…
И так поехали…
Ну начнем-с!!))
Итак, перед созданием любого самолета, большого или маленького, моделист должен поставить перед собой задачу а именно: “что я хочу получить?” моя задача была такая “хочу метательный планер…радиоуправляемый…и чтобы поменьше…совсем маленький!!” (имею слабость к маленьким моделям).
Дальше у моделиста возникает вопрос “а что для этого нужно?”-ну как минимум начинка будущей модели, ведь именно по модели выбирают бортовое оборудование. Я же решил строить по тому что у меня есть.
Итак собрал в кучу будущую начинку:
сервы : HS-40 (5 гр), HS-50 (6 гр);
АКБ: 2LiPo 220mA (15 гр);
раритет
Вряд ли кого удивлю данным приспособлением, просто впишу “страничку” истории в дневник.
Да и, может, кому интересно будет повторить.
Трубка использовалась алюминиевая 10мм (покупал для коптера), ничего более подходящего не нашёл дома.
Крокодилы покупал ранее в магазине для чего-то…
Файлы приложу позже, сюда не загрузить такой тип.
Мне почему-то всегда казалось что мультироторы это что-то жутко дорогое. А тут увидел у китайцев всякую мелкоту за 800-1000р и решил попробовать полетать дома. Купил пару X11 Hornet Syma и начали с подругой гонять по квартире. Зацепило ну и появилась уверенность в управлении. Решил купить FPV с заделом на гонки. Готовое не стал брать, потому что хотелось пособирать и понять как оно там и что. Пока лазил по HK в поисках комплектующих наткнулся на KIT Diaton Tyrant 215. Почему-то он мне глянулся! Все какой-то аккуратный и лаконичный. Заказал его и по мелочи - аппаратуру, зарядник, запасные винты.
Когда посылка из Китая до Ленинградской области добралась всего за 2 недели, я сразу заподозрил неладное! (; Вскрытие показало, что конечно все на месте и ничего не пострадало. Но! KIT этот не совсем KIT, как я надеялся, а вполне собранный квадрик. Нужно было только поставить приемник и прикрутить винты. Поставил приемник включаю и…
www.youtube.com/watch?v=EMLAl2LnUrU
Не работает один мотор! Подозрение пало на регулятор - поменял два местами и мотор заработал. В HK посмотрели видео и сказали, что таки да - гарантийный случай. Разрешили прислать только регуль, а не весь квадрик. В Питере регуляторов в продаже нет. Поэтому заказал LittleBee 20A в Москве и снова начал ждать.
Полезное о симе с форума
Пульт:
Стабилизатор 6206A, в уголке цифры 33, значит на 3,3В. Предел по входу 6В. Благополучно сожжен при попытке запитать от 2х банок 18650.
За неимением такого же или аналога был вкорячен китайский DC-DC преобразователь. По незнанию выставлен на 4В. Ввиду этого видимо прожарился ВЧ модуль и теперь коптер теряет связь и реагирует с задержкой на команды при отлете на расстояние от 30м.
Коптер:
ВЧ разъем вынесен на корпус, прикручен клевер. Работает стабильно.
Ровно неделю назад , словил отсечку . Контроник как говориться отсёк “наглухо” , т.е. не мягко со снижением мощности, а нагло отрубил мотор . Индикатор ошибок мигает восемь раз :
LED is blinking eight times
Over current detected by hardware,
immediate shut down, no restart
possible. Extreme overload, check
motor and gearbox for mechanical
damage.
Проблема известная и в моём случаи , имел место быть "рассинхрон " двигателя . Это второй случай за два года , в обоих посадка прошла удовлетворительно ( в одном были слома
Т.к. рама не пришла, то решил забить я на F450 и перебрать свой Nova, а также установить в него Pixhawk!
Примерка показала, что новый ПК даже с поднятой платой распределения питания нормально помещается, поэтому приступил к “наведению порядка” внутри корпуса.
Принято решение перенести VTX внутрь корпуса и задействовать нижнюю панельку разъемов для подключения кабеля и питания камеры. Подвес будет запитан также с нижнего разъема +12В через выключатель, чтобы при калибровках (акселей, компаса) он не трясся как ненормальный и не мешал самой калибровке. Несколько фоток “процесса”:
Хмелита — бывшая усадьба дворян Грибоедовых в селе Хмелита, ныне государственный историко-культурный и природный музей-заповедник. Расположена в Вяземском районе Смоленской области.
Моя компоновка:
Пост 258 стр.7
260
264 - настройка трехпозиционника
271 - всё с сайта Иглтри
273
312 - настройка с передатчика( на летном поле) .
340 - (YouTub) Демонстрационный ролик - Иглтри
😃
Как-то давно не рассказывал, что в нодеке творится.
-
Запилили кастомные поля в профиль (контакты)
-
Заполнение регистрационных данных теперь немного другое (после регистрации)
- день рождения выбирается через нормальный виджет, теперь не ошибиться
- там же текст, что точную дату указывать не обязательно 😃
-
Запилили нормальную логику апгрейда групп. Такой фигни, что надо ждать после большой паузы, больше не будет.
-
Полностью переписали распределенную очередь задач, теперь она крута как Celery и даже лучше github.com/nodeca/idoit.
-
Из мелких приятных плюшек - если при логине не заполнять пароль, то на почту прийдет одноразовая ссылка для входа. Должно быть удобно для мобилок и вообще… Полностью пароли пока не выпиливал на случай проблем с почтой.
Пока так. Теперь начали думать как приворачивать выбор города через карты.
С мальчишками немного пошалили.
И первогодкам дали возможность понять что такое воздушный бой
Уж вроде да-авно и не мальчик. А каждый раз - как первый.
Зудит, чешется, мочи нет.
Что там? Как там? Под слоем дюрали не видать …
Взгляд на термометр, что в формах спрятан - 46.5.
Рано.
Как время протянуть? Уж и стервокрышки в комплект заложил, и обрезки угля в очередной кок пошли (типа безотходное производство).
Отфрезерую ка я ядрышко стабилизатора Абсентова. Худо-бедно, ещё 25 минут …
Время обедешное. Перекусил по быстрому. Посудку помыл, чаю испил, цигарку курнул … 36.6.
Пора!
Доброго дня
Попал в руки мне такой же квадрик,
изначально не было связи с передатчиком - все горит светится но нет соединения - нет реакции на стики двигателя
как выяснилось - один двигатель не работает (видно заклинил и сгорел-потянув за собой деталь на плате), я разобрал корпус, на плате после проверки оказался нерабочий транзистор типа CMU 70N03 SD1505
Может есть опыт ремонта такого рода неисправности? , так как я слабоват в этом,
может ли отсутствие связи быть в неисправном канале управления двигателем?
Буду очень признателен за любой совет
Если нужно могу прислать фото
02 октября 2016 года в пригороде г.Волжский был проведен Константиновский фестиваль. Насколько я понял, это уже второй проводимый фестиваль. В рамках данного мероприятия нашлось место и для проведения фестиваля по радиоуправляемым моделям. Мероприятие было организовано администрацией г.Волжского, мэром (ФИО не знаю) и его помощником Светланой Викторовной – приятной, энергичной и деловой женщиной. Акцентирую данный момент, поскольку все(!) участники модельного мероприятия были отмечены денежной суммой. Кому-то просто досталась компенсация за проезд, а кому-то повезло больше – призовые места с поощрением приличной, на мой взгляд, суммой в зависимости от занятого места.
На самом Константиновском фестивале проходили следующие действия:
Выступление артистов.
Сброс парашютистов с самолета.
Конные выступления.
Постановочные бои времен Древней Руси.
Пейнтбол.
Ну и наша модельная братия внесла некую лепту в сие мероприятие.
Организатором со стороны моделистов выступил старейший моделист из г.Волжского Михаил Юрьевич Виноградов. Благодаря ему мы стали участниками этого фестиваля.
Наслаждайтесь 😃
Всем привет. Это мой первый пост в журнале. Прошу в оркестр не стрелять, играет как умеет.
Предыстория этой идеи проста. У меня есть хайтековская аппаратура Aurora 9 и оборудование для FPV (простенькие очки Carl Zeiss и пара видео RX-TX, камера, все на мелком квадрике). Соответственно, в один прекрасный момент захотелось повертеть головой. То есть поиметь хедтрекер (headtracker).
Все бы ничего, но Aurora 9 имеет своеобразный тренерский режим, который не позволяет пропихнуть через тренерский разъем более 4 основных каналов. То есть нормальным путем хедтрекер не подключить, даже если он есть в очках. Оставалось только вооружиться интернетом и начать изгаляться.
В общем придумалось следующее. Во-первых покупать фирмовый хедтрекер банально неинтересно, тем более что микросхемы используемые в них доступны на али и ебее в виде модулей для ардуино, во-вторых интересно самому покопаться. В общем сам хедтрекер - Arduino Pro Mini пятивольтовая версия + модуль акселерометров GY-85. Тут в принципе ничего сложного нет, в сети полно идей и готовых проектов хедтрекеров для этой связки.
Теперь этап второй, нужно как-то связать хедтрекер и аппу.
У Авроры есть 6 пропорциональных каналов, 4 на стиках и 2 на боковых слайдерах. Так как слайдеры мной никогда не использовались, в силу своей тотальной неудобности, решено было ими пожертвовать под хедтрекер.
Рука дёргалась давно, но вот, наконец, дошли руки сделать это!
Калькулятор моделей самолетов под андроид: play.google.com/store/apps/details?id=air.airmodel…
(на ios, к сожалению, пока нет).
Некоторые хитрые моменты, финты формовочные, появляются в результате ошибок, как ни странно.
Каждая закладка, с отступлением от проверенной технологии, - риск. И она же - источник информации к осмыслению.
Это была преамбула.
Теперь амбула.
Отверждение центроплана Абсента.
Ошибочно включил тэны не в ту розетку. Мимо контроллера.
В итоге формы в термоящике прогрелись до 92,7 градуса.
Смола с отвердителем EPH161 держит до 110 градусов. Тут проблем нет.
Наибольшее опасение вызывал пенополистирол. Т.К. после 85 градусов начинается пластическая деформация.
Однако, температура начала окисления и разложения - от 110 градусов.
И я уже сталкивался с эффектом спекания пенополистирола с плотностью 35 при температурах 85-90 примерно.
Вскрытие показало очень хорошо термозакалённое изделие. Штатное. Без брака.
Выкладываю чертежи модифицированной рамы Loki X5.
- True-X вместо трапеции
- Укорочена база
- Добавлены прорези в лучах для проводов (монтаж регулей под лучи)
- Верхняя пластина по подобию последней версии Loki (с выступом и доп дырками)
- Ширина лучей 14мм против 12 в оригинале.
- Добавлены дырки в верхней плате для продолжения стоек от ПК
Верх пилить из карбона 2.5мм, низ из 5/6мм
Модифицировал раму Роберт Лазарев (rlazarev), я доводил до ума =).
Общеизвестно, что электроника потребляя энергию, выделяет тепло т.е. греется.
При постройке RC-моделей точно оценить тепловые режимы практически невозможно.
Представьте какое разочарование приходит от того, что модель терпит крушение (частенько из-за отказа регулятора или двигателя).
При постройке тренера из потолочной плитки у меня возникла задача выяснить тепловые режимы.
Я взял Arduino Nano, два датчика DS18B20, SD-Cardreader, 4 резистора на 4,7 кОм. набросал примитивную схемку.
А мы тут на днях потестили диверсити, полетали на поляне в Останкинском парке, сравнивали обычный приемыш nextwave с LaForge V2 и FuriousFpv True-D
особого выигрыша Лафорджа перед Тру-Ди особо не заметили
Запилил обзор нового полетного контроллера F4 Racing Flight Control, описал магию приколхоживания туда пищалки и сателлита, базовые настройки и прочие бантики 😃 Наслаждайтесь!
И снова здравствуйте! Продолжаю строительство квадрокоптера
Раму закончил. На лучах встали пластиковые заглушки
Поколбасился на детской площадке в солнечный осенний день 😒
Тестирую приемник Rainbow RX v1.0 с контроллером Naze32.
FailSafe не настраивал ни там, ни там. Напрасно (7.15).
Реализацию FailSafe не решил еще как буду делать, варианта 2:
- Изменить в приемнике процедуру сброса значений стиков при отсутствии/потере связи. Сейчас throttle сбрасывается до 1000, а это отключение моторов, а вместе с ними и стабилизации. На земле норм, а вот когда на высоте такое случается, совсем не гуд. Можно попробовать подобрать значения throttle
чтобы падал не очень жестко, но и не улетал если ветер сильный. - Отключить в приемнике пульсацию PPM после длительной (1c) потери связи. Тогда полетник начнет выполнять
свой FailSafe, c соответствующими настройками.